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主井绞车制动力不足导致坠箕斗事故.docx

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上传人:一米阳光 文档编号:101042 上传时间:2022-02-20 格式:DOCX 页数:2 大小:12.51KB
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资源描述

1、主井绞车制动力不足导致坠箕斗事故2010 年 5 月 13 日,某矿主井绞车在主箕斗重载提升距井口约 13m 时,制动系统故障,主箕斗带绳下滑砸坏下部承接梁,副箕斗上冲过卷撞坏上部防撞梁缓冲木。一、事故经过5 月 13 日,主井绞车主司机王某和副司机马某于 7:30 接班,试验绞车过卷和急停保护后,7:36 开始提煤。8:12 提第 19 钩,主箕斗(西码)重载提升距井口约 13m 时,绞车安全回路突然断电,绞车紧急制动停车。随后司机王某恢复安全回路,通知信号工发送开车信号。司机提车时发现绞车滚筒倒转,司机立即施闸,按急停开关,滚筒倒转约半圈,制动停车。随后通知当班机电班长吕某到现场。吕某到后

2、未检查就自行送高压电,并通知司机试车。绞车再次起动后,司机发现绞车滚筒仍倒转,立即实施紧急制动,但主箕斗带绳下滑,由慢到快越转越快,制动闸盘冒烟,滚筒制动失效,重箕斗带绳下滑砸坏下部承接梁后,8:19 在距井底 16.7m 处停车,同时副箕斗上冲过卷撞坏上部防撞梁缓冲木,2 根主提升钢丝绳拉断,箕斗停在卸载位置以上 13.43m 处。二、事故原因1.提升机制动盘蝶形弹簧距离套在工作中挤压扭曲变形,造成闸瓦间隙不真实,实际间隙大于调整间隙,造成制动力矩减小,泵站回油速度慢(应迅速回到零位,实际 7s 回到零位) ,制动系统不能迅速制动,是造成这起事故的直接原因。2.电气控制系统个别参数设置不当,

3、电机预置初始起动力矩电流小,发生中途重载起车倒转(向上拖动力小) ,是造成这起事故的主要原因。3.当班机电班长无证、违章操作,处理高压跳闸不查明原因、不采取措施,盲目送电,通知司机提升,是造成这起事故的主要原因。4.制动系统油质不清洁、有杂质,造成控制阀组经常卡阻、堵塞,是造成这起事故的主要原因。5.液压站油温高,经常超温报警,经厂方多次调试后,油温仍超过规定值(60) ,是造成这起事故的主要原因。6.机电科业务保安不到位,未按照南主井提升系统验收报告意见彻底整改存在的问题(主要问题有:没有安装闸间隙和后备保护装置,提升系统就投入运行) ,是造成这起事故的间接原因。三、防范措施1.对主井提升系统,严格按照煤矿安全规程及有关规定完善各种保护装置,主要备品备件要储备到位,确保安全运行。2.认真贯彻落实各项现场管理规章制度,严格落实隐患排查制度,及时排查设备隐患,严禁设备带病运行,防患于未然。3.定期检查井筒装备,检验绞车各项保护,发现问题及时处理。4.定期清洗阀组、过滤或更换液压油,防止油路不畅。

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