1、违反操作规程 炉膛爆炸 一死一伤事故事件详细内容:2000 年 11 月 3 日, 吉林油田分公司某采油厂联合站锅炉由于然料油供油压力不足,早会时安全员安排维修班到锅炉岗安装一台备用供油泵。下午上班以后,维修班有关人员到锅炉岗,告诉锅炉班班长停泵。13 时 30 分,供油泵关闭,司炉工停炉并关闭锅炉的 燃料油阀门,维修班开始安装备用泵。15 时时装完供油泵,清理现场后,于 15 时 03 分启动供油泵,进行管线试压,发现焊接处有漏点, 再次停泵,3 分钟后焊完漏点,15 时 06分第二次启泵,经调压,15 时 07 分供油压力正常。恢复正常供油后,15时 10 分,现场工人现场工人分别到脱水岗
2、和水套锅炉岗通知司炉工点炉。司炉工接到通知后,给锅炉通风。15 时 25 分,司炉工第一次点火没有点着。15 时 40 分, 司炉工站在 2 号水套炉的炉口处点火,即刻炉膛爆炸,炉口封板和风室前板被崩掉,将司炉工击倒在地,送医院抢救无效死亡。在司炉工点火时,脱水班班长来到锅炉房询问燃料油的含水情况,炉瞠暴炸时,被爆炸冲击波冲倒,造成轻伤。事故事件形成原因分析:1炉膛内的燃料油在炉膛高温作用下,产生了大量的可燃气体。根据调查结果分析,司炉工在给锅炉通风后,第一次点火没有点着,这时供油管线里面的凝油和油水混合液己喷入炉膛内。 司炉工从 1 5 时 25 分到 15 时40 分,往外放掉 6 桶油水(约 50 公斤),仍没有放净管线里的水。从事故现场勘察结果看,司炉工没有从油枪往炉膛外放水的过程,而是把许多油水混合液放入炉膛内。2最后一次点火前通风时间不足。司炉工反复点火未能成功,大量油水进入炉膛内,由于炉膛过热,产生大量可燃气体, 当 15 时 40 分再次点火时,发生爆炸。吸取的教训:1立即组织召开事故现场分析会,组织广大职工分析事故原因,汲取事故教训,防止同类事故再次发生。2组织锅炉工学习操作规程,进行考试,不合格者给予待岗处理。3组织安全检查,重点检查锅炉本体及安全附件。4加大安装锅炉熄火报警保护装置的力度。