1、天然气爆炸事故案例1. 事故经过简述1999 年 12 月 18 日 15 时 54 分, 某油田天然气调压站与天然气管线接口处突然爆裂。由于爆炸产生的巨大能量和冲击波,将爆管西侧约 4m 长的管线扭断,东侧 16m 长的管线撕裂扭断,北侧管线连同调压站阀门一起扭断并向北飞出 70 多米远,爆炸的碎片向南飞出 70 多米远,并将调压站院墙外的杂草引燃起火,外泄的天然气发生着火。事故造成了巨大的经济损失,引起油田各级领导的高度重视。2. 事故原因分析通过事故发生后进行的宏观检查、厚度测定、腐蚀产物检测及扫描电镜分析的结果可知,爆管的主要原因为:(1) 天然气中含有部分 H2S,CO,CO2 气体
2、及部分水份等杂质,导致了管线的严重腐蚀。通过测厚检查发现,爆破的三通底部减薄最严重。根据三通部位的几何特殊性,可知该处天然气流速最慢,从而使天然气中的H2S,CO,CO2 气体及部分水份等杂质有更为充足的时间与金属管壁发生各种反应,导致了该处腐蚀最为严重。(2) 三通管线的选材没有按设计要求取材, 管线不符合 20#钢的要求和标准,焊接质量差,加速了材质的腐蚀和减薄。(3) 塑性变形使金属内部产生大量的位错和空位,位错沿滑移面移动,在交叉处形成位错塞积,造成很大的应力集中,当材料达到屈服极限后,应力不能得到松弛,形成初裂纹,随着时间的延迟,裂纹不断扩展。(4) 该管线从未进行过专业的技术检测,使用状况不明,也是造成事故的原因之一。长期使用 13 年的天然气管线遭受严重腐蚀之后,造成强度大大降低,实际壁厚小于计算厚度,远远不能满足使用条件,在微裂纹的诱导下,不能满足强度要求,发生了爆炸事故。