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盐酸合成炉一号主吸收装置爆炸事故.docx

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上传人:一米阳光 文档编号:158000 上传时间:2022-07-23 格式:DOCX 页数:3 大小:12.87KB
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资源描述

1、盐酸合成炉一号主吸收装置爆炸事故2008 年 1 月 24 0 14 时 20 分左右,某公司氯产品分厂盐酸 工段一号合成炉及其主吸收装置在实施焊接作业时发生爆炸,事 故造成 1 号合成炉、主吸收装置及其附属管道损坏,直接经济损失 约 20 万元。、事故经过2008 年 1 月 13 日 12 时 15 分,因氢气管道流址计结冰,氢气 压力不稳,分厂决定停止 1 号炉生产,19 日因塑料管遇冷收缩,将 1 号炉主吸收石墨接管头拉断,由设备部通知生产厂家来厂维修. 23 日厂家到现场查看设备情况,发现 1 号主吸收外壳焊缝有两处 冻裂,要求氯产品分厂将裂口焊住后再维修。24 日下午分厂安排 焊工

2、、钳工一起到盐酸工段去焊接裂口。开过动火证以后,当焊工 一打火.瞬间 1 号合成炉、主吸收及其附属管道爆炸。二、事故原因分析盐酸工段是易燃易爆车间,动火前,安全员到现场要求对 系统进行动火分析,现场指挥。分厂副厂长说此炉停车时已经置 换.现在焊的是一级吸收水冷却器外壳,与气路不连,不用置换,安 全员随即就开了动火证。因此动火未严格执行对系统进行动火分 析是这次事故的主要原因。停 1 号合成炉时.当时的天气很寒冷,温度都在 0 C 以下, 分厂和车间在停冷却系统水循环时未做排水处理,结果造成冷却 水结冰,涨破冷却器外壳,因此才岀现需要动火的现象。这是此次爆炸事故的重要原因。盐酸合成炉下酸管 u

3、形酸封液位低, 合成炉之间也未安 装截断装置.结果在量大时造成 2 号炉内含氢气体串入 1 号炉形 成爆炸气体。因此工艺设计不合理是这次爆炸事故的间接原因。一级吸收石墨接头因天冷被拉断设备、管道保温工作没 做到位是这次事故的次要原因。三、 事故责任划分及处理对盐酸工段的防火防爆认识不足,管理不到位,工段长应 负直接领导责任,给予警告处分。分厂安全员落实动火安全措施不坚持原则应负安全监管 不力责任,给予记过处分,调离原岗位。分厂副厂长执行动火安全措施不彻底, 存在违章指挥.负 主要领导责任,给予记大过处分。分厂安全认识不高,存在安全违章行为,副书记应付安全 教育不到位责任,写出深刻检査,罚款 5

4、00 元。分厂厂长对本分厂负全面安全管理责任,写出深刻检查, 罚款 500兀。四、 事故防范措施严格公司防火制度及动火证中动火安全措施的落实,不得 有丝毫马虎。设计部门设计出的工艺系统必须严格审査满足实际安全 生产要求。分厂要加强防火防爆、工艺纪律及设备管理知识培训,严 格科学管理.防止凭主观臆断或经验、违反相关规程而造成安全 事故。提高盐酸合成炉下酸管液封高度或加装阀门根据工艺要 求开关。根据设备工艺要求,加强防腐保温工作。点评开具作业许可证必须进行现场勘察,现场测试,明确作 业部位,动火环境无可燃气体,并进行风险分析,而不能凭借想象, 不具体分析,就开具作业许可证,这是对企业安全生产和作业人员 生命健康的严重蔑视.一定要坚决杜绝此类想当然的行为。

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