1、123KV01027 严重内漏的未遂事件一、事故现象7 月 21 日,工艺二班气化岗位操作人员发现锁斗温度急剧上涨至 93 度,而日常操作温度为 50 度左右。当班操作人员立即适当提高氧煤比并缩短收渣时间,锁斗温度并没有下降迹象。当拍停锁斗系统,测试系统的保压状态,此时班组人员发现锁斗系统压力一每 4 秒 0.1MPa 的速度下降,从而确定锁斗系统各阀门存在内漏可能;同时,技术员带着检修人员在现场查找漏点,通过拆除渣池顶部下渣管线上的盲板发现管内有水成股流下,从而确定锁斗排渣阀内漏。123KV01027 更换完毕后,锁斗温度恢复正常。二、事故处理要点1.事故发现后,立即通知车间技术人员查找原因
2、。2.在现场查找原因过程中,注意自身安全防护。3.事故原因确认后,若须换阀应及时通知车间值班人员与调度。若气化炉负荷较高做好减量准备;若负荷不高,及时倒换负荷。4.立即联系仪表车间,确认阀门备件,做好换阀准备,控制室认真监盘。5.阀门更换过程中,控制室密切关注气化炉运行状况。待阀门更换完毕后,由于气化炉长时间未排渣,应严格按照操作指令每 3 分钟收渣一次,待现场捞渣机捞净后再排,防止捞渣机链条被埋跳车事故发生。6.待一切处理完毕后,恢复气化炉负荷。三、原因分析锁斗排渣阀内漏四、事故危害原因分析不明错误提高氧煤比易造成炉砖受损,气体成分变差等;锁斗排渣阀内漏严重时,会造成锁斗超温,并影响气化炉液位控制。五、事故教训及防范措施1.总控加强监盘,及时发现问题,并汇报处理。2.加强职工培训及事故预案演练,提高处理应急事故的分析及处理能力。3.检修过程中,现场与控制室相互配合,保证气化炉运行稳定。