1、仪表放空校验 阀脱落泄漏着火伤一人事故经过:2009 年 12 月 15 日,炼油厂 300 万吨/年直馏柴油加氢装置反应进料流量波动大,装置负责人与仪表车间联系,办理了联锁摘除工作票和设备检修联络单,在对反应进料流量 F1006C 放空冲洗时,仪表放空阀与上部引线连接卡扣突然脱落,造成柴油(278,5.7MPa)喷出着火,一人受伤。事故原因:1F1006C 仪表箱内的放空阀与引线接管采用卡扣连接,由于未连接牢固,仪表工在开阀过程中,放空阀从引线接管处突然脱落,造成加热炉进料柴油喷出,静电引燃着火,是事故发生的直接原因。2仪表引线和工艺管线设备的头道阀处无固定作业平台,作业时也未设置移动升降平
2、台,在紧急处理时无安全通道是造成伤害的重要原因。3仪表车间未对不同作业类型的风险进行分类控制,制定的通用操作卡不严不细,维护班作业人员在进行变送器调校时,没有严格执行操作卡,是事故发生的主要原因。防范措施和教训:1 立即将事故通报传达到岗位、 到员工, 深刻吸取这起事故教训, 结合“百日安全无事故”,查找问题,举一反三,杜绝类似事故的发生。2立即对取样、放空等悬空阀门连接部位进行全面检查,进行统计,主管领导和专业部门要组织对评估存在类似问题进行风险再评估,对确需整改的问题由专业单位择机整改。3各单位要根据冬季生产特点,特别是新区各装置是第一次越冬生产,要进一步强化职工培训,每个岗位都要熟练掌握操作技能,熟悉流程,特别是仪表等维护单位,要人人考核过关,不断提高应急反应能力。4各单位要立即开展对高温高压、有毒有害介质的取样、放空、导淋等操作的检查,对现场操作卡、作业许可证重新进行评估,进一步修订完善,纠正操作中存在的不安全行为,特别是对头道阀的开度等操作要严格控制,确保作业和操作受控。