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射孔作业 井喷失火事故案例分析.docx

上传人:一米阳光 文档编号:162069 上传时间:2022-08-01 格式:DOCX 页数:2 大小:12.81KB
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1、射孔作业 井喷失火事故案例分析一、事故经过2004 年 2 月 4 日 3 时 05 分,局处队在井调层作业施工时,发生一起井喷着火事故,经现场清障,抢接压井管线。当日 20 时开始实施压井作业,于 20 时 23 分一次压井成功,事故解除。从井喷着火到事故解除,历时 17 小时 18 分钟。2 时 30 分,射孔队开始施工准备,电缆车摆放在井口北部,距井口20 多米,计划共 7 炮。准备完毕,开始下第一炮,井段 2095.2m,枪身长3 米。2 时 54 分,点火起爆,开始上提电缆。电缆提出 100 多米,开始出现井涌,准备剪断电缆,抢关放炮闸门,同时通井机熄火,切断电源,这时井内喷出液柱高

2、达 2 米左右。剪断电缆后,抢关放炮闸门,此时液柱高度约 10 米左右,随着喷势越来越大,放炮闸门难以关闭。打开南侧套管闸门进行分流,此时井口周围弥漫水雾并伴有天然气。3 时 05 分左右,井口南侧着火,现场人员撤离井口,到集合点后,随即井口也着火,清点人数,确认全班工人已经撤出井口。消防队接到火警,于 3 时 18 分到达井喷现场,检测井口附近喷出气体不含硫化氢和有毒害气体。按照应急预案组织抢险工作,组织抢险物资,加工抢险工具。抢拖出作业机和油管、抽油杆。成功关闭套管南侧闸门,南部地面火焰熄灭,拖出靠南侧抽油机组,井场清障基本完成。三台压裂车组用 60m3 压井液,携带橡胶球80个 (直径1

3、5mm)和胶皮等堵塞物进行压井, 最大压力14MPa,最小压力 1MPa。完成压井作业,火焰熄灭全部熄灭,成功制服井喷。二、事故原因1、客观上对地质情况认识不足,所射开的层位实际上是油田未开采过的层位,保持着较高的原始地层压力,测井解释为油层,射开后该层为气层。2、 井控安全意识不强。未按照设计要求用密度为 1.05g/cm3 的卤水15m3 替入井内) ,没有确保井筒内液柱压力符合设计要求。3、施工作业人员未履行岗位职责,配合不力。一是射孔过程中没有指派专人观察井口液面变化;二是井喷预兆出现后,施工操作人员配合不协调,行为不果断,未能及时剪断射孔电缆。4、井口装置安装不标准,保障措施不到位。一是射前没有对射孔闸门进行检验测试;二是没有连接压井管线和放喷管线,在井喷后不能及时压井、放喷,导致控制井口不力。5、执行制度不落实。一是未执行施工许可批准书制度;二是未建立作业施工方案设计与分级审批程序,没有进行有效的风险识别;三是井控日常演练没有落到实处,井控培训效果没有体现出来。6、队伍素质不高。一是作业系统员工井控知识掌握不够,对处理井喷突发事件的经验和应变能力不强,导致井喷初起时没有得到有效的控制,酿成事故扩大;二是基层技术骨干、管理干部素质未达到要求。7、监督不到位。基层安全监督管理干部配备不足,存在一人多职现象,致使有些现场监督不到位。

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