1、欢迎光临安全人之家https:/蒸汽过热器(锅炉)爆管剖析概况(2)2001 年 1 月 23 日早班司炉工在检查炉内燃烧情况时,听到炉膛内有一种气流响声,经停炉检查后发现过热器管从南向北第 11 排直管段迎火面,有长 55mm 宽 3.5mm 破口,爆管口上下管段明显胀粗、变形,管壁精糙,颜色发黑。2001 年 4 月 7 日凌晨零点 30 分,夜班人员发现炉膛内一股强大的气流将炉膛大圆门冲开,当时爆管的气流响声充满了整个锅炉房。出现过热蒸汽温度升高、蒸汽压力下降、引风机电流增大等现象。锅炉经 4 天降温检查,仍是过热器爆管,第 12 排直管段,破口尺寸较大,长 90mm,宽 80mm,破口
2、为纵向裂纹,成棱角形为撕裂特征,同时从破口冲出来的高压蒸汽的反作用力造成管子弯曲。2002 年 3 月 3 日中午 12 点 50 分,早班人员又一次听到炉膛内有爆管响声,立即采取了停炉措施。经冷却降温后检查,发现是第 9 排过热器爆管,破口的形状、尺寸、位置与前两次相近。前两次过热器爆管后因当时生产、生活急需用蒸汽,特别是第 1 次爆管,时间正处在春节天气较寒冷,所以没有对爆管作进一步检查和原因分析,加上过热器爆管所处位置管子密集,换管施焊十分困难,为了尽快点炉供汽,采取了割两头(即减温器进口和上汽包出口),用堵头焊接的方法作了临时处理,很快恢复了锅炉运行,保证了生产和生活用汽。欢迎光临安全
3、人之家https:/爆管后,两次对过热器高温区“直管段”进行了仔细测量,并将数据记录在档,以便了解掌握管子的过热、蠕胀程度及变化情况通过表 1 可知,2002 年 3 月 6 日测量数据除第 9 排爆管割除外,第 1 排、第 10 排、第 13 排已基本达到和超过号钢管最大允许胀幅 3.5%(即 39.33mm)。因此,这 3 排过热器管随时都会发生爆管,其余管子也存在不同程度的过热胀粗,胀幅在 24%68%之间。为了确保锅炉安全生产,全部更换新过热器管,按技术要求对新管外表进行了严格检查,并作了通球试验,同时对 36 排 72 个焊接头,抽样 25%(18 个焊接头)拍成 X 光片,检验爆接质量,符合要求后进行水压试验,于 2002 年 4 月 3 日点炉运行。但是只运行了 47 天,在 5 月 19 日下午 3 点发现炉膛内又出现了爆管气流声,紧急停炉降温后经检查仍是 11 排直管段迎火面爆管,破口长120mm,宽 20mm,破口下有一条 280mm 长的纵向裂纹,外表看管子严重过烧,颜色变黑。