1、一、关于磨尾收尘器堵料造成停磨的事故案例控制参数的变化:磨尾排风机挡板开度为 70%,在挡板开度不动的情况下,出磨负压由原来的-2.1kp 降至-1.8kp。时间越长将的越低;磨尾排风机电流由原来的 23A 开始缓慢下降;由于排风机风量小,出磨斗提电流开始慢慢下降,当加产时磨机电流只降不升。现场运行情况:磨音沉闷磨头出现冒灰现象;磨尾翻板阀不动作,磨尾收尘器控制柜 PLC 死机,收尘器灰斗有大量积灰,磨尾收尘器卸灰阀不动作。原因分析:因 PLC 死机造成大量积灰吸附在滤袋上,通风面积随时间慢慢减少,造成系统负压下降飞量逐渐不足。出现如上现象。当所有滤袋的积灰同时达到降落点时,突然落入灰斗。会造
2、成出磨斗提底部堵料。处理方法:组织人员控制好灰斗锥部翻板阀,通知电气人员在现场手动清灰,注意清灰间隔一定要长,防止物料过大造成出磨斗提电流高报跳停。二、关于磨收尘器阀板卡死灰斗堵料的事故案例控制参数的变化:磨成品单独走入库斗提,斗提电流由正常的 49A 降到 43A,主收尘器压差上涨。现场运行情况:主收尘器下翻版阀处冒灰,翻板阀不动作。原因分析:主收尘器下翻板阀卡死,灰斗的物料出不去,入库斗提因空负荷运行中控显示电流下降。处理方法:短时间内减产运行,增加循环负荷,现场组织人员控制好灰斗锥部翻板阀,慢慢放灰,如入库斗提电流下降时间加长,必须停磨处理。三、关于入库斗提调停磨机连锁调停的事故案例磨机
3、生产成品走入库斗提,正常运行时突然备妥信号丢失,主机跳停,随后限电,在再次开磨时出磨斗提因电流高报跳停。控制参数的变化:磨机开起后选粉机转速 532R/min,磨尾风门开度 10%,1分钟内出磨斗提电流从 69A 升至 146.5A,现场运行情况:出磨斗提底部、顶部冒灰,二仓磨音沉闷,原因分析:磨机开启后因磨内物料较多,大量物料从磨机涌出,选粉机转速给的较低,大量物料冲入斗提。因电流高高报而停机。处理方法:开磨前将选粉机转速给到 1000 R/min,磨尾风门关到 0%,降低风机转速。主排挡板开到 100%,观察出磨负压的变化,防止物料瞬间涌出,或现场组织人员控制出磨翻板阀放料。四、关于磨主收
4、尘器一室脉冲阀漏气的事故案例控制参数的变化:主收尘器压差变大;出磨斗提电流急速上涨;主排和尾排的点流接近空载;磨主电机电流下降;出磨负压变小;系统压力下降。现场运行情况:主收尘器顶部储气罐压力接近 0 兆帕。并听见漏气的声音。原因分析:袋收尘脉冲阀漏气造成系统压力不足,收尘器压差变大;因选粉机内物料流量减小,导致选粉能力跟不上,负荷上涨。处理方法:找到漏气点,将该脉冲阀的阀门关死,待机处理。五、关于磨出磨斜槽堵料的事故案例控制参数的变化:主电机电流变低;出磨斗提接近空负荷运行,基本无料出磨;出磨温度下降;该磨入库成品走斗提,此斗提电流因一台磨走接近空载值。现场运行情况:出磨翻板阀及斜槽冒灰。原
5、因分析:出磨翻板阀卡死;出磨斜槽帆布磨穿;出磨斜槽风机进风口堵杂物;处理方法:组织人员放灰,防止放料过大造成斗提调停;停机至料,更换斜槽帆布;清理斜槽风机进风口的杂物。六、关于斜槽堵料造成磨停机的事故案例控制参数的变化:主袋收尘器压差由 1.8kpa 缓慢上升到 3.0kpa;主排风机挡板开度不变的情况下主排电流缓慢下降;出磨斗提电流缓慢上涨;入库斗提电流由 65A 降到 53A.现场运行情况:出磨斗提有冒灰现象;斜槽尾部冒灰气室有大量积灰;主收尘翻板阀卡死,翘起;主收尘器有大量积灰。原因分析:入库斜槽尾部帆布磨穿,造成堵料。处理方法:迅速将磨机至料(严重时磨停机);联系巡检工将磨转进斜槽,在
6、转的过程中防止料流过大造成入库斗提跳停;将帆布更换好后,磨开机时防止收尘器内的积灰造成入库斗提跳停。七、出磨斗提尼龙棒断裂的事故案例控制参数的变化:出磨电流突然从 55A 降到 37A;入库斗提电流正常。现场运行情况:出磨斜槽堵塞;斗提底部冒灰;观察出磨斗提料斗不转但电机在空转。原因分析:斗提液偶尼龙棒断后,料斗不转速度开关失灵。但中控显示出磨斗提电机有运行信号,斗提不跳停。处理方法:立即止料停磨,通知现场人员更换尼伦棒,清通出磨斜槽。八、关于皮带秤常见故障的案例常见故障:皮带秤无应答;皮带秤不备妥;入磨皮带显示不备妥;入磨皮带速度开关跳停;皮带秤跑偏;皮带秤上物料流量根不上。处理方法:皮带秤正常跑偏时,移开跑偏开关开启皮带秤后对其调整;当跑偏开关坏时中控显示的跑偏为假信号,通知电气处理;当配比给定比例较小时,适当的提高比例;速度开关故障时通知电气更换或短接,当模块坏时中控显示速度开关调停;皮带卡大块时重跑偏,皮带过松时物料压死时电机转尾轮不转速度开关跳停;入磨溜管堵塞导致防堵开关跳停;皮带阻力过大,过载跳停,通知电气复位;入磨皮带收尘器清灰过大,物料冲出导致防堵开关跳停通知电气复位。