1、4锅炉水冷壁爆管事件讲解了某电厂4号锅炉在运行期间发生水冷壁管爆裂事故的具体过程。事件发生于机组高负荷运行阶段,水冷壁管突然破裂导致高温高压蒸汽泄漏,触发锅炉保护系统紧急停炉。4锅炉水冷壁爆管事件描述了事故现场检查发现爆管位置位于炉膛中部卫燃带区域,管壁存在明显减薄现象,爆口呈脆性断裂特征。技术分析表明管材长期承受超温运行是主要诱因,金属显微组织出现球化劣化现象,材料抗拉强度显著下降。4锅炉水冷壁爆管事件阐述了爆管直接原因为局部管段长期处于设计温度上限运行,间接原因涉及燃烧调整不当导致炉膛热负荷分布不均,以及壁温监测系统测点覆盖不足。4锅炉水冷壁爆管事件总结了事件暴露出的设备管理缺陷,包括超温
2、预警机制失效、金属监督周期不合理等问题,并提出了强化燃烧优化控制、增设壁温监测点、严格执行金属寿命评估等六项针对性整改措施。4锅炉水冷壁爆管事件适用于火力发电企业生产管理人员、锅炉专业技术人员及安全监督人员参考学习。该案例对燃煤电厂锅炉运行维护具有典型警示意义,特别适用于存在高参数大容量机组的电力生产企业。事件分析中涉及的超温管理、金属监督、热力系统监控等内容,可为同类型亚临界、超临界机组的安全管理提供技术借鉴。火力发电厂设备管理部、安全监察部及运行部门人员可通过该案例掌握水冷壁爆管事故的完整分析逻辑,了解金属材料劣化机理与防控方法。电力行业特种设备安全监察人员亦可将其作为压力容器失效分析的典型教学案例,用于指导电厂开展承压设备寿命评估与风险防控工作。