1、1000MW 机组低速碾瓦原因分析与处理【简述】华润苍南发电厂 1 号、 2 号汽轮机均为东方汽轮机厂引进日立技术生产的超超临界、一次中间再热、冲动式、单轴、四缸四排汽、双背压、纯凝汽式汽轮机,汽轮机型号:N1008-25/600/600 型,额定出力 1 008 MW,最大连续出力 1 055MW,额定转速 3 000 r/min。1 号机组和 2 号机组分别于 2014 年 1 月和 6 月正式投入商业运行。机组轴系由汽轮机高压转子、中压转子、低压转子 A、低压转子 B 及发电机转子所组成,各转子均为整体转子,无中心孔,各转子间用刚性联轴器连接。汽轮发电机组轴系中 1、2、3、4 号为可倾
2、瓦式轴承,采用 6 瓦块结构,对称布置,5-10 号为椭圆形轴承。推力轴承位于高压缸和中压缸之间的 2号轴承座。采用倾斜平面式双推力盘结构【事故经过】故障一2 号机组某次启动时,22:54,汽轮机在中速暖机后由于 F 磨煤机事故跳闸。手动打闸汽轮机。主汽门关闭后汽轮机开始惰走。23:23,汽轮机转速268 r/min。2 号瓦温度开始上升至 66.7;23:24 磨煤机故障处理完毕。点火投粉成功。 重新挂闸冲转, 23:27 汽轮机转速上升至 337 r/min 时, 2 号瓦温度上升至113.5, 立即手动打闸, 23:28 2号瓦温度达到最大值130.1。机组停运后翻瓦检查发现, 2 号瓦
3、出现齿形磨损。 钨金部分碾磨严重, 3 号瓦也出现不同程度的磨损。故障二1 号机组某次按照调度要求停运。23:30 负荷 86.6 MW,打闸汽轮机,主汽门关闭。汽轮机开始惰走,2 号瓦温度最高显示为 138 。温度变化趋势见图 2。故障三相同类型机组事故:华能海门发电厂一期 2 台 1 000 MW 机组。其中 1 号机组汽轮机由东方汽轮机厂引进日立技术后首台国产化机组。在某次汽轮机低速惰走过程中 2 号轴承瓦温突升。最高达到 149。3 号、4 号轴承瓦温也伴随有升高。根据 2 次由阀门严密性试验得到的升降曲线。 从 2 号瓦温度与转速关系曲线可以看出。在 2 次降速滑停过程中均发生了瓦温
4、突升:第 1 次滑停时在388 r/min 下,2 号瓦温度突升至 108,时间大约 3 min; 第 2 次滑停时在 584 r/min 下,2 号瓦温度突升至 84; 在转速下降到 381 r/min 时,2 号瓦温度突升至 149 ,时间大约 6 min。在对可倾瓦增加顶轴油管路后,再次启动冲转,后因磨煤机故障机组跳闸,机组惰走至 0 r/min,因盘车手动投不上,转子完全静止 8 min 后直接冲转,冲转至 1 686 r/min,因3、7、8 号瓦振动大停机至 0 r/min,汽轮机再次冲转至 3 000 r/min,稳约20 min 后,3、4 号瓦振动突升约 70 um,而后缓慢
5、上升,因轴瓦振动大而停机惰走过程中,在汽轮机低转速时 3 号轴承瓦温出现突升现象。华润苍南发电厂发生的 1 与 2 号机组汽轮机 2 号可倾瓦与相同类型的华能海门发电厂1 号汽轮机组的2号可倾瓦在低转速时发生烧瓦事故情况相类似,都是在机组停运惰走或者冲转至大约 300 r/min 时发生可倾瓦温度突升而烧瓦。在机组打闸后惰走过程中,随着转速的下降,可倾瓦轴承温度都会出现短暂的上升,继而下降,但唯有 2 号轴承在转速低于 300 r/min时温度发生突升。【事故原因】瓦温突升基本发生在汽轮机打闸后惰走至 300 r/min 左右, 由于转速下降,此时润滑油油膜作用小。华润苍南发电厂 1 号汽轮机
6、惰走时 1、3、4 号温度都在随着转速下降而下降。唯有 2 号瓦在低转速时温度突然上升。由于 2 号瓦比压最大,在油膜失效后,轴颈与瓦块钨金之间发生了直接刚性摩擦,造成轴瓦磨损,在汽轮机低转速时,转子切向速度下降,受重力作用,轴颈下沉,使可倾瓦的径向半径太小,瓦块润滑油进油通道变小,进油量不足,造成断油。由于 1-4 号瓦缺少顶轴油油路设计,转速下降后,油膜变薄,油质中存在固体颗粒进一步破坏润滑效果,使液体摩擦变成颗粒摩擦,导致轴颈与钨金表面遭到破坏,轴颈也发生划伤,在 2 号机组翻瓦时发现 2 号瓦有齿状划痕,同时在轴承滤网处发现有固体颗粒物,说明有硬质固体颗粒卡在轴颈与轴瓦之间,在旋转的轴颈带动下,随旋转划伤了轴颈与钨金,进一步加剧恶化了油膜的压力分布。 最终导致轴承钨金被碾压直至破坏。 见图 4、 5。2 台机组都是在低转速(300 r/min 左右)发生 2 号可倾轴承烧瓦事件, 但是其他可倾瓦都没有明显的温度上升趋势,机组振动也未见明显增大趋势,说明汽轮机轴系的设计上,2 号瓦在低转速下所受的压比为最大,轴颈与轴瓦之间的油膜变稀薄, 距离更为靠近, 此时若油中存在不合格的颗粒