1、水冷壁垂帘管裂纹导致全部更换【案例简述】某火电厂装机规模为 2600MW 超临界机组,#2 机组锅炉型号为SG-1913/25.4-M965 超临界一次中间再热,于 2007 年 6 月 28 日完成 168小时满负荷运行。机组自投运以来运行稳定,2007 年 10 月 7 日至 16 日,#2 炉水冷壁悬垂管由于存在严重的质量问题,导致连续泄漏,炉后水冷壁垂帘管无法继续使用,被迫全部更换。2007 年 10 月 7 日,#2 机组运行中锅炉炉膛突然正压到300Pa,燃烧工况大幅波动, 末级过热器出口汽温瞬间升高到 584 (正常不超过 571) ,末级再热器出口汽温高达 597 (正常不超过
2、 569) , 且炉膛负压不稳定,燃烧调整困难, 炉本体标高 67.9 米层锅炉 A 侧末级过热器处有明显漏汽声音。经停炉确认,爆口离炉顶 1 米左右,后墙水冷壁垂帘管右数第 9 屏,前往后数第 2、3 根管子爆管,并吹损第 9 屏第 1、4、5、6 根管壁,减薄严重,管子变形。同时造成第 8 屏第 3、4、5、6 根管子吹损,第 10 屏第3、4、5、6 根管子吹损严重。第 6 根粗管被冲刷出两个坑,直径 5cm 左右,深度大概 34mm。经更换处理, #2机组于10月15日并网。 16 日1时30分, 负荷升至600MW,5 时 30 分,炉膛负压在112310Pa 之间波动,检查发现炉膛
3、内部有异常声响,初步判断认为水冷壁爆管。经停机确认,锅炉水冷壁垂帘管再次泄漏。通过上级专家组、电力科学研究院和电力试验研究院进行的现场检验和试验分析, 发现 336 根垂帘管检验中管材内部存在不同程度的裂纹,该批后墙水冷壁垂帘管均不合格,导致 336 根垂帘管全部更换。【案例评析】1#2 炉后墙水冷壁垂帘管组件吊装时,施工单位使用的 FZQ1380 塔吊制动轮因内在质量原因发生爆裂,引发吊车卷筒失控发生溜钩,垂帘管从约35 米高处坠落,造成后水冷壁垂帘管管组坠落变形,产生裂纹等缺陷。2 后墙水冷壁垂帘管组件返锅炉厂修复中, 更换了 15 根垂帘管, 其余 321根管和集箱为校直后回用。根据运行
4、情况判断,垂帘管在校直修复过程中造成裂纹。3安装单位施工过程中工序把关不严格,制造单位处理返厂管子时质量控制不严格,监理单位对损坏后返厂的水冷壁管监督管理不力,导致水冷壁垂帘管带缺陷运行。4该厂在工程建设监督管理不到位,对起重设备安全管理、返厂设备的制造质量和返修设备的检验工作需进一步加强。【案例警示】1加强对起重设备的管理,严格起重设备的检查验收制度,定期检查起重设备的运行工况,重大设备吊装前制定详细的吊装方案和安全技术措施。2加强对机组运行的监控,特别是管壁、联箱运行温度的监视,严格控制运行温度,避免发生超温现象。3对发生问题的设备要彻底修复,加强验收管理,存在的遗留问题必须采取有效措施加强监视,及早解决。