1、辽宁某发电厂脱氧器爆炸一、事故概况及经过1981 年 1 月 11 日 8 时 23 分,辽宁省某发电厂脱氧器发生爆炸,死亡 9人,重伤 3 人,轻伤 3 人,直接经济损失 500 余万元。是日 7 时 40 分,该厂 7 号机组汽机运行一班司机发现脱氧器水位仅为15 米,低于 18 至 32 米的规定水位,就用电话与化学水分厂联系供水,同时通知司泵把水泵开大一点。7 时 55 分,汽机运行二班司机、副司机在接班时发现脱氧器水位只有 16 米,仍未达到规定水位,就不同意接班。此时,运行一班副司机从控制室(96 米)下至零米,在 1 号泵已开的同时又打开 2 号水泵。8 时 19 分,水位达 1
2、8 米,压力为 47 公斤,双方这才同意交班。在一班正、副司机离开控制室行至 6 号机组时,二班司机追出声称脱氧气压力偏高, 要他们返回去。 当一班副司机返回控制室,二班司机随后返回而未进控制室前,突听一声闷响,于是 2 人便急忙转向梯口向上部脱氧器方向察看,此时巨爆发生,26 米高层建筑全部塌落;位于 26 米高处的脱氧器,碎片横飞,180 吨温度在 150 度以上的热水倾泻而下,从零米的司泵到 96 米的控制室全被建筑预制构件所覆盖,厂房玻璃全部破碎,两面承重高墙向外张裂,同时引起 24 万伏变压器着火。二、事故原因分析1运行一班在二班强调脱氧器水位不够的情况下,增开了一台低温水泵供水,水
3、位上升,但压力下降。为保证脱氧质量,须升高压力,升压来源有 2 个:即二段抽气压力 265 公斤,或三段抽气压力 13 公斤。按规程规定在 15 万负荷时不能开二段抽气。一班为急于下班,打开二段抽气(事故后检查二段抽气阀门全开)造成压力急剧上升,直至脱氧器超压而爆炸。2设备有缺陷,7 号机组抽气调节门失灵,其它机组抽气调节门也都不好使。在脱氧器压力升高时,操作人员失去调节压力手段,于是不得不将进气压力靠阀门进行调节,拆除自保磁,小开小关控制进气,使阀门漏量越来越大。而且开、关失灵,有时能开不能关。电动开关不好使,还得靠手动。另外,靠阀门调节,手柄没刻度,只能凭估计调节。7 号机组事故前,二段抽
4、气光信号失灵,开关动作只有绿灯亮,红灯不亮,造成操作工的盲目性。脱氧器的重要附件安全阀与脱氧器最大承受压力相近,起不到保险作用。3管理不善。长期以来,只重视高压容器,忽视低压容器。没有认识到属于低压容器的脱氧器能够爆炸。所以,从不作定期检修,有时虽有检修,亦不作探伤试验和压力试验。事故前机组工作同志已提出:二段轴气开关不好使, 要求电气给予检查, 但直至事故发生, 也一直未进行检修。41980 年以来,该厂曾发生过数起伤害事故,但均未作严肃处理。输煤系统,粉尘超过国家标准若干培,事故现场,脱氧器周围浮尘约半尺厚,积尘造成煤尘爆炸。 而且, 从输煤到粉碎整个生产系统完全是敝开式作业,危险性极大。