1、锅炉尾部再次燃烧事故【案例简述】2011 年 3 月 31 日, 某公司发生锅炉尾部烟道再燃烧导致的设备损坏事故。2011 年 3 月 30 日 18 时 30 分,#2 机(当时负荷 150MW,A 电动给水泵运行,B 电动给水泵联锁备用)闭式冷却水泵因闭式水箱水位低跳闸,造成给水泵冷油器冷却水中断。18 时 32 分,A 电动给水泵因工作油温度高保护动作跳闸,B 电动给水泵联动。18 时 33 分,B 电动给水泵因入口差压大保护动作跳闸,锅炉给水中断。18 时 34 分,锅炉汽包就地双色水位计看不见水位(最大量程250mm) ,运行人员立即手动 MFT,#2 机组联锁保护动作停运,随后汽包
2、水位低 (-280mm,三取二)保护信号发出。运行人员停运两台二次风机和一台引风机,维持两台一次风机、一台引风机运行。停炉后因汽包叫不出水位,19 时 12 分,锅炉密闭冷却(但 B、C高压流化风机至 3 月 31 日 5 时 10 分才停运) 。3 月 31 日后夜班, 运行人员检查发现 A 侧省煤器出口烟气温度显示异常升高,立即对锅炉外观检查,未发现异常,判断为烟气温度测点故障,未作进一步分析和检查。3 月 31 日 8 时 21 分,省煤器右侧出口烟温 700,运行人员再次核查所有风门调节挡板、再热器和过热器烟气出口调节挡板均处于关闭状态。9时,发现#2 炉 A 侧省煤器与空预器连接处吹
3、灰器根部烧红,9 时 26 分,省煤器出口烟温上升至 926。由于无辅助吹灰蒸汽汽源,为防止通风引起床料复燃、助燃烟道,进而导致受热面过热,于是采用喷水灭火。9 时30 分,组织相关人员一边用皮带冲洗水喷水冷却,一边紧急恢复消防水系统运行(冬季为防冻,消防系统已将水放空) 。10 时 50 分,启动#1 消防稳压泵,#2 锅炉本体消防栓处无压力。11 时,启动#2 消防稳压泵时,#2 消防稳压泵电气控制箱冒火,同时,#1、#2 消防稳压泵跳闸(#1、#2 消防稳压泵共用一路主电源,后经检查,#1、#2消防稳压泵主电源接线端处故障) ,11 时 10 分,由于消防稳压泵故障,当直接启动消防水泵后
4、,水冲击造成系统消防栓多处泄漏,炉前消防水无压力,隔离#1 机组消防水系统后仍无压力。11 时 26 分,停运消防水系统,立即进行抢修消缺。13 时 10 分,#1 消防稳压泵电气控制箱恢复。15 时 20 分,消防水系统抢修结束。启动#1 消防稳压泵,系统充压,15 时 40 分,消防泵投运,从锅炉空气预热器出口处注入消防水进行灭火,此时省煤器出口烟温已高达1150。16 时 10 分,经注水后锅炉火势基本控制,省煤器出口烟温降至844以下。随后,打开省煤器两侧人孔发现炉内仍有明火,继续注入消防水降温冷却。19 时 30 分,扑灭明火,省煤器出口烟温降至 222。3 月31 日晚,继续采取注
5、水冷却,并采取打开引风机入口挡板通风冷却等方式降温。【案例评析】通过察看现场、收集 DCS 历史数据、对相关人员进行问询、原因初步分析为:1.#2 炉在紧急停炉后,省煤器与空预器连接处的积灰出现再燃烧,直接原因是积灰中可燃物含量较高,且运行处理措施不当所致。取样分析表明,锅炉除尘器下的飞灰可燃物含量为 5%7%。锅炉在紧急停炉后,两台一次风机和一台引风机仍然运行了 38 分钟,系统未完全密闭,高压流化风机未及时停止运行,仍继续运行了约 7 个小时,该部分空气通过旋风分离器后流向锅炉尾部受热面,使该区域氧量处于较高水平(省煤器出口烟气氧量 20%) , 从而使受热面积灰中的碳在氧气的作用下逐步产
6、生燃烧而释放热量,使此区域烟气温度明显高于正常值,最终导致大量积灰中的碳再燃烧,局部烟气温度最高达到了 1150,造成省煤器与空预器烧损。2.锅炉紧急停炉间接导致本次故障,紧急停炉原因是运行人员未及时发现闭式冷却水箱水位下降,未能及时补水,闭式冷却水泵因水位低跳闸,引发电动给水泵跳闸,锅炉给水中断,造成#2 炉缺水,机组被迫紧急停运。3.锅炉停运后,3 月 31 日后夜班运行人员发现右侧省煤器出口烟气温度高值报警,在对锅炉外观检查无异常后,误判断为烟气温度测点异常,未作进一步的分析、检查和处置,错过了消除事故隐患的最佳时机。4.消防系统不完善。发生尾部烟道再燃烧后,消防水系统未能及时投入运行,延误了灭火时机,是造成故障扩大的重要原因。【案例警示】此次故障暴露出事发单位设备管理等生产管理基础薄弱,运行管理、消防管理存在漏洞,反事故措施不落实、人员培训不到位,安全责任制流于形式等一系列问题。1.重要声光报警装置不完善。闭式冷却水箱水位未设置报警值,水位降低时运行人员不能及时发现,导致闭式冷却水泵跳闸,引发电动给水泵油温高跳闸。2.锅炉保护逻辑设计不合理。在出现锅炉断水、汽包水位低至保护值时