1、“6.29”甲醇合成塔超温内漏事故描述了2008年6月29日17时43分,热电车间启动循环水冷却塔C#冷却风机时,因电动机故障导致302变电所低压I段进线越级跳闸,引发循环水泵2#、3#泵跳车,进而导致循环水系统停车。随后,合成联合压缩机的汽轮机排气压力高,压缩机跳车,合成车间操作工对合成系统进行了紧急停车,关闭净化工序进出口手动闸阀,停止溶液循环,进行系统保压。在卸压过程中,控制室人员发现合成塔绝热层温度上升,18时50分,温度达到290。由于两套空分均跳车,没有氮气供应,操作人员未能及时采取有效措施,导致合成塔温度进一步升高。最终,A#合成塔内漏,B#合成塔温度达到761。7月1日,公司开
2、始对合成塔进行检修处理。事故原因包括:甲醇联合压缩机跳车后,新鲜合成气进入合成塔,产生剧烈反应导致超温内漏;合成车间管理人员和操作人员业务技能不精,处置措施不力;压缩机出口阀、循环气入口阀、新鲜气入口阀未与压缩机跳车实现连锁动作;XSV2683阀门内漏及手动闸阀未关死;空分停车时没有氮气供应;合成车间、调度室安全生产信息上报要求不明确。“6.29”甲醇合成塔超温内漏事故适用于化工行业的生产管理人员、操作人员以及安全管理人员。该文档特别适合甲醇合成车间、热电车间、压缩机操作和维护人员,以及负责安全生产信息上报和事故应急处理的相关人员。通过学习该事故案例,相关人员可以提高对类似事故的预防和应对能力,加强安全意识,完善安全管理制度,确保生产过程的安全稳定运行。
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