1、机组润滑油泵在做定期联动试验时,机组跳闸事件经过:8 月 21 日 10:20,根据运行规程规定,#4 机进行定期润滑油泵联动试验。运行人员在热工保护班人员的配合下开始进行联动校验,交流润滑油泵联动正常。在关交流润滑油泵出口门时发现调速油压摆动大,调速油泵联动,检查无异常后,停下调速油泵,继续关交流润滑油泵出口门时,调速油泵又联动,电调自动跳至液调。汇报班值长,停交流润滑油泵后无异常,停调速油泵,开交流润滑油泵出口门时,调速油泵又联动,由于还要做直流润滑油泵试验,调速油泵维持运行。10:39 接着做直流润滑油泵试转正常,关直流润滑油泵出口门,停直流润滑油泵,开直流润滑油泵出口门后无异常。 10
2、: 45 检查润滑油压、调速油压、安全油压正常后,停止调速油泵,同时检查电液调指示灯亮、电液调油压相等,将液调改为电调运行时机组突然跳闸。11:00 锅炉点火,11:11 冲转,11:20 定速,经检查调速系统无异常后,12:07 机组并网。暴露问题:1、#4 机油系统设备存在故障,当系统油压发生变化时不能及时跟踪调整;2、调速油泵多次联动,运行对系统设备状况和原因不清楚的情况下,短时间内停止了调速油泵运行,油系统稳定降低。防止对策:1、#4 机组停机后,根据情况对油系统过压阀、润滑油滤网进口门、主油泵逆止门、交直流润滑油泵出口逆止门、主油箱注油器进行全面解体检查。2、目前#4 机组油系统中设备存在的问题未得到完全确定,因此,机组放液调运行,运行中不做切换。同时低油静压联动试验暂不进行,待油系统设备全面检查、处理后再进行试验。 3、当调速系统油压波动大,调速油泵联动时,在原因没清楚前,不要急于停止调速油泵运行,以确保调速系统稳定。4、针对目前#4 机油系统存在问题,制定#4 机组调速系统安全运行的措施。
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