1、煤质骤变引发锅炉灭火1、事故经过:故障前, #1机组负荷400MW, 1B、 1C、 1E、 1F制粉系统运行, 总煤量158.4t/h。3 月 30 日 23 点 20 分,#1 机组由 360MW 负荷升至 400MW,23 点 23 分,炉膛负压突降至-2450Pa, 光字牌报警“炉膛压力低”, 火焰电视看不见火焰,火检模拟量基本消失,运行手动 MFT,锅炉 MFT,联跳汽轮发电机。23 点50 分,锅炉吹扫点火,31 日 1 点 45 分,机组并网。2、事故原因:(1)锅炉灭火前 3 分钟,单位煤量由 3.78 吨/小时升至 4.02 吨/小时,据此可以判断煤质在逐渐变差; 在随后的启
2、动过程中, 燃料量和蒸发量对比,发现 10 只油枪加上 42 吨煤,锅炉的蒸汽偏小,达不到切缸要求,后增投下层油枪才能满足切缸要求,而以往的启动 10 只油枪加上 35 吨煤,足以达到切缸带 100MW 负荷要求。后调查 3 月 30 日前入厂煤煤质化验报告,在3月20日至25日曾经进过发热量较低的火车煤、 汽车煤, 分别为11MJ/kg、12MJ/kg,由于掺配不均,造成进入锅炉的煤粉短时间内急剧变差,而且由于当时锅炉负荷较低,造成锅炉灭火。(2)锅炉灭火前,正值调度通过 AGC 升负荷时间,运行人员为抢带负荷,将负荷变动率由 6MW/min 增调为 9MW/min(华北网要求负荷变动率不低
3、于 9MW/min) ,增大了锅炉在升负荷期间的扰动,加剧了锅炉在煤质差、负荷低的情况下燃烧工况的恶化,进而增加了锅炉灭火的可能性。综上所述,本次灭火煤质变差为主要原因,运行人员调整不佳,未能及时有效地稳定锅炉燃烧是次要原因。3、防范措施:(1)加强煤炭管理,严格入厂煤质量把关,严禁劣质煤进厂。联系鲁能燃料公司控制煤源,尽量保证煤质达到设计要求。(2)组织有关人员到相关电厂学习,制定配煤和分仓上煤方案,保证入炉煤煤质稳定。(3)加强运行人员技能培训,及时根据负荷变化和煤质变化情况,与华北网沟通,调整负荷变动率,负荷低于 400MW 时,负荷变动率保持在6MW/min,必要时投油稳燃。(4)对火检进行校验,对火检放大器进行连续对比调整,保证其能真实反映锅炉的燃烧情况,提高火检的准确度。
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