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造气分厂“1・16”吹风气锅炉燃烧炉爆炸事故.docx

1、造气分厂“1 16”吹风气锅炉燃烧炉爆炸事故2008 年 1 月 16 日, 造气分厂人员在吹风气锅炉点火过程中,因违章操作,燃烧炉发生爆炸,造成两人死亡。直接和间接经济损 失约 300 万元。一、事故经过2008 年 1 月 16 日,公司按计划停车进行合成一分厂冷排检 修。早晨 6 时造气吹风气锅炉停炉,进炉吹风气管、驰放气管插盲 板与系统隔绝。该炉没有检修任务,送风机、引风机正常运行。按 照检修进度,造气分厂造气炉于 18 时 25 分开始升温,根据造气炉 升温情况,副厂长王某于 21时安排进吹风气锅炉吹风气管、驰放 气管抽盲板。22 时 30 分通知吹风气锅炉操作工刘某、汪某、胡某 准

2、备点火开吹风气锅炉。化工段副段长常某,该班副班长周某协 助三位操作工点炉开车。22 时 40 分常某、周某爬到炉顶,用报话 机通知三位操作工开点火管阀门(点火管内的可燃气体为合成驰 放气, 各成分含量为甲烷 25%,氢气 20%,氮气和氮气 55%) 。 过 了6 分钟,常某、周某又通知三位操作工关点火管阀门。35 秒 后,该锅炉燃烧炉发生爆炸,常某坠落地面受伤,急送到第二人民 医院,抢救无效死亡。燃烧炉在爆炸中炉顶被揭开,周某掉入炉 内,虽采取紧急施救措施,但救出时已经死亡。二、事故原因分析事故发生后,公司班子全体成员和相关部门人员立即赶往公 司进行事故处理,并连夜召开了事故初步分析会。1

3、月 17 日,集 团安监局组成事故调査组会同公司相关部门对事故进行调査分 析。经过勘查现场、查阅有关资料、询问相关人员,在当事人身亡、 对当时具体情况无法确认情况下,调查组利用事故排除法,一致认 为发生此次事故的原因如下:常某、周某在点炉之前没有对炉内可燃气体进行分析.就 把点火管内的可燃气体点燃插入点火孔内,可能没有随时观察点 火管在炉内是否继续燃烧。大约 6 分钟后常某、周某观察到点火 管火焰熄灭,立即用报话机通知地面三位操作工关闭点火管阀门。 此时常某、周某可能把近 2 m长的点火管从燃烧炉内向外拉出, 与铁质点火孔脖颈发生碰撞产生了火花,引爆了聚集在燃烧炉顶 部可燃气体是此次事故的直接

4、原因。该燃烧炉 2004 年元月份建成投运, 是国内中氮企业第一 套吹风气回收装置,设计的点火位置在炉顶,而点火管控制阀门设 置在地面,这就必须由两人以上配合操作才能实施点火,就形成了 操作过程不是本质安全状态,是发生此次事故的重要原因。该燃烧炉原设计在炉顶和炉体中下部各设一个防爆圆门, 防爆片的材质为 0.8 mm 的铝板。但目前使用的是 0.75mm 的 镀锌铁皮,由于防爆片使用了镀锌铁皮,在燃烧炉发生爆炸后,没 有起到泄压作用是此次事故的主要原因。该燃烧炉原设计炉顶与炉体外筒采用的是打坡口焊接工 艺,但在工程施工过程中采取了平焊工艺,焊接强度不够.是此次 事故发生的重要原因。隐患排査不到

5、位, 设备管理存在漏洞, 是此次事故发生的 次要原因。该锅炉操作法不够完善,操作工安全意识、自我保护意识 不强,是此次事故发生的次要原因。三、 事故性质这是一起安全生产责任事故。四、 事故防范措施对现有吹风气锅炉特别是点火装置进行安全评价论证,选 定安全可靠的电子点火系统,避免类似事故再次发生。对该炉现有操作规程重新进行修订和完善,经公司、业务 主管部门审定后,严格执行。对此次事故举一反三,对现有锅炉燃气点火系统进行全面 排査,对操作程序再进行审定,对其他压力容器、压力管道再次排 査,达到本质安全化。加强职工安全教育和培训提高职工安全意识和安全素 质,努力打造本质安全人。生产系统立即开展隐患排

6、査整改活动,消除管理漏洞,确 保公司安全。点评安全为天,生命至上。两条鲜活的生命在事故中戛然 消失了!作为工友、同事、亲戚、朋友,谁不是万分痛心?但是我们 痛定思痛,造成此次事故的原因是什么?最主要是人的不安全行 为!其具体主要表现在:一是操作工安全意识、自我保护意识不 强,点火前未作动火分析,违章作业。二是擅自改变原设计.将该 燃烧炉炉顶防爆圆门材质为 0. 8 mm 的铝板的防爆片更换为 0. 75 mm 的镀锌铁皮。另外,在事故之前的检修中,将炉体中下部的防 爆圆门用砖砌死(这一情况,在检修施工验收时竟没有被发现) ,使 防爆门在燃烧炉发生爆炸时失去泄爆功能。三是该燃烧炉施工质 量不合格、竣工验收把关不严、安全教育不到位、安全管理不到位、制度落实不到位等。我们一定要真正吸取这一次事故的惨痛教 训,牢固树立“安全第一,预防为主.综合治理”理念,从自我做起, 从点滴做起,严格执行各项规章制度,夯实安全生产的基础,让此 类事故再不发生,悲剧决不再重演。

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