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锅炉车间1#三废炉高温过热器爆管事件.docx

1、锅炉车间1三废炉高温过热器爆管事件讲解了2014年2月18日早班期间发生的突发事故,即1号三废炉运行时出现的异常情况。该事件始于凌晨2点20分左右,当时操作人员注意到炉膛负压消失,蒸汽流量显著下降至18吨每小时,余热锅炉进口温度也从736摄氏度骤降至652摄氏度。面对这些不寻常的指标变化,值班团队迅速派遣巡检工前往现场调查,发现高温过热器人孔存在漏气声,并且炉顶出现漏灰现象。最终,在2点40分,值班人员决定紧急停炉以防止事态进一步恶化。文中指出此次事故的原因主要在于1号三废炉钠离子浓度长期超标,这可能导致汽包汽水分离器故障,即便是在正常液位情况下也会发生间歇性带水,从而引发爆管问题。此外,现场

2、液位计与远程传输的液位计读数差异较大,使得过热器更容易携带水分。为避免类似事件再次发生,标题提出了若干预防措施,包括在春季检修期间对汽包汽水分离器进行彻底检查,以及将远传液位控制设定在较低限值运行。锅炉车间1三废炉高温过热器爆管事件适用于化工、冶金以及其他使用工业锅炉特别是三废炉的企业或单位。该文档为相关领域的工程师和技术人员提供了重要的参考信息,帮助他们了解此类设备可能出现的问题及其背后的技术原因。通过学习本案例中的事故处理流程和预防措施,可以提高工作人员的安全意识,增强应对突发事件的能力,确保生产过程中的安全稳定运行。同时,此文档也可作为企业内部培训教材的一部分,用于新员工入职教育或定期安全培训课程中。

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