1、油枪泄漏,停炉后引起炉膛爆燃1、事故经过:年 8 月 14 日 15 时 20 分, 某发电厂 2 号炉经过第一次大修后进行第一次点火起动,因电气设备需要消缺于 15 日 2 时 40 分停炉。15 日 11 时 10分,2 号炉第二次点火起动,因 2 号机直流油泵开不起来,改为校定锅炉安全阀。本次点火最多曾同时投用 6 只油枪,汽包压力最高达 15.1MPa,20 时 16 号校完安全阀停止最后一只油枪运行,锅炉灭火,炉膛吹扫,油系统处于循环备用状态。20 时 28 分停 A 送、引风机,20 时 29 分停 B 送、引风机,20 时 40 分炉膛发生爆燃。2、 事故原因:(1)装置性违章C
2、D 层 1 号角油枪漏油的原因是: 油枪燃油关断阀阀杆长度比其它阀门短约5mm,造成阀座与阀芯没有预紧力(阀座负荷) ,致使阀芯和阀座自然状态接触,不能保证可靠关闭,由于 Fisher 公司生产的这只 EZ667 型燃油关断阀出厂装配调试错误,造成关闭不严漏油,是此次事故的直接原因。(2)管理性违章1)自调试投产以来,一直在短期停炉后进行炉前油循环的情况下,沿用 FSSS 逻辑(即按顺序方式下停油枪熄火,MFT 后燃油跳闸阀不关闭) ,仅靠油枪燃油关断阀这一道门将油系统和炉膛隔离。尽管本次该阀门的泄漏原因相当特殊,但是阀门泄漏是易发生的故障,没有认识到这种停炉方式进行油循环是 FSSS 工况中
3、最危险的一种方式, 也没有对这种特殊运行方式作出相应的安全措施。2) 由于设计原因, 回油系统调节门特性与油系统严密性试验逻辑不配套,虽然规程规定了应做严密性试验,但自基建调试未做成功以后再也未做过此项试验,也没有考虑改进完善系统设备或者改进试验方法进行这项试验。尽管这项试验不能保证防止本次事故的发生,但是作为全面和长期安全措施是不可缺少的。3)由于制造厂不允许现场解体和调整该门,因此过分相信了进口阀门的可靠性。对该种阀的检漏、检修和维护尚未有具体的规定和有效措施。4)调查中发现对进口设备和自动化技术消化吸收还存在相当差距,小从一个阀门的性能验收鉴别,大到 FSSS 系统的设计思想的理解和确认,以及如何根据本单位的实际编制规程、制订安全措施等等都存在相当大的差距。3、 防范措施:(1)改进 FSSS 逻辑,使油枪燃油关断阀无论在什么状态,MFT 动作都要关闭燃油跳闸阀。(2)改进炉前油系统,炉前燃油管道考虑伴热防冻,并加装手动再循环阀,在燃油跳闸阀关闭状态下能保持燃油循环。(3)在点火前进行油系统严密性试验。(4)对进口阀门要有检漏措施,对阀门的检验、检修和维护应制定具体的规定。
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