ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:3 ,大小:18.47KB ,
资源ID:103451     下载积分:2 金币    免费下载
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.aqrzj.com/docdown/103451.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(数控机床进给伺服系统类故障诊断与处理.docx)为本站会员(一米阳光)主动上传,安全人之家仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知安全人之家(发送邮件至316976779@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

数控机床进给伺服系统类故障诊断与处理.docx

1、数控机床进给伺服系统类故障诊断与处理数控机床进给伺服系统类故障诊断与处理数控机床在工作时常出现由于进给伺服系统原因造成的机床故障,此类故障出现的常见形式有爬行、抖动、伺服电动机不转、过载、工件尺寸无规律偏差等。针对这些典型故障,采用一定的机床维修技术,可以实现快速排除此类故障。数控机床的进给伺服系统是以数控机床的各坐标为控制对象,以机床移动部件的位置和速度为控制量的自动控制系统,又称位置随动系统、进给伺服机构或进给伺服单元。在数控机床中,进给伺服系统是数控装置和机床本体的联系环节,它接收数控系统发出的位移、速度指令,经变换、放大后,由电动机经机械传动机构驱动机床的工作台或溜板沿某一坐标轴运动,

2、通过轴的联动使刀具相对工件产生各种复杂的机械运动,从而加工出用户所要求的复杂形状的工件。伺服进给系统常见故障形式伺服进给系统常见故障形式1.1 爬行一般是由于进给传动链的润滑状态不良、伺服系统增益过低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是,伺服和滚珠丝杠连接用的联轴器,由于连接松动或联轴器本身的缺陷,如裂纹、磨损、断裂等,造成滚珠丝杠转动或伺服电动机的转动不同步,从而使进给忽快忽慢,产生爬行现象。1.2 抖动在进给时出现抖动现象,其可能原因有:1、接线端子接触不良,如紧固的螺钉松动;2、位置控制信号受到干扰,如屏蔽不好等;3、测速信号不稳定,如测速装置故障、测速反馈信号干扰等。如果窜动发生在

3、正、反向运动的瞬间,则一般是由于进给传动链的反向间隙或者伺服系统增益过大引起。1.3 过载当进给运动的负载过大、参数设定错误、频繁正、反向运动以及进给传动链润滑状态不良时,均会引起过载的故障。此故障一般机床可以自行诊断出来,并在 CRT 显示屏上显示过载、过热或过电流报警。同时,在进给伺服模块上用指示灯或者数码管显示驱动单元过载、过电流等报警信息。1.4 伺服电动机不转当速度、位置控制信号未输出、或者使能信号(即伺服允许信号,一般为 DC+24V 继电器线圈电压)未接通以及进给驱动单元故障都会造成此故障。此时应查阅电气图纸,测量数控装置的指令输出端子的信号是否正常,通过 CRT 观察 I/O

4、状态,分析机床 PLC 梯形图,以确定进给轴的启动条件,观察如润滑、冷却等是否满足。如是进给驱动单元故障则用交换法,可判断出相应单元是否有故障。进给伺服系统常见故障典型案例分析进给伺服系统常见故障典型案例分析案例 1.故障现象:一台配套 SIEMENS 840D 系统的加工中心在自动加工过程中,Y 轴有抖动现象,加工零件表面不光滑。故障诊断与处理:为了判定故障原因,将机床操作方式置于手动方式,用手摇脉冲发生器控制 Y 轴进给,在 JOG 方式下,来回移动 Y轴,发现 Y 轴仍有振动现象。根据以上现象,分析可能的原因如下:电动机负载过大;机械传动系统故障;系统参数设置不合适;伺服电动机故障;反馈

5、电缆故障等;维修时首先检查系统参数(加速度、增益、积分时间等参数)的设定,发现与故障前的设定完全一致,因此可以初步判断,Y 轴的抖动与参数的设定无关。为了进一步验证,维修时在记录了原设定参数前提下,将以上参数进行了重新调节与试验,发现故障依然存在,证明了判断的正确性。在以上基础上,将参数设定值重新回到原设定后,依据由易到难的原则,对进给伺服系统进行检查。首先对导轨润滑进行检查,导轨润滑正常,进一步检查丝杠、电机、联轴节部件,发现联轴节有松动现象,重新拧紧联轴节后,开机试验,故障现象消失,机床恢复正常工作。案例 2.故障现象:一台配套 FIDIA C2 系统数控立柱移动床身铣床,加工零件时零件表

6、面产生波纹。故障诊断与处理:依据故障现象,产生该故障可能有一下几方面的原因:机床系统参数设置不合理;机床信号线、反馈线屏蔽不好;驱动模块故障;电动机故障;传动皮带及轴承磨损故障;导轨润滑故障;装卸刀顶刀杆顶住主轴故障;维修时首先检查系统参数,比较后发现系统参数未发生更改现象,修改参数反复试验故障依然存在,检查伺服模块、信号电缆,未发现故障;检查导轨、丝杠、轴承、均正常,当用手盘动主轴发现因反向空程引起主轴颤动,用百分表检测主轴有窜动现象,因此可以断定上述故障由主轴颤动引起,分解主轴发现主轴与铜套间隙较大,这直接影响了回转精度;更换主轴轴承并调整滚动轴承内外环间隙,使滚动体与轴承接触处产生初始弹性变形,防止间隙因使用过程载荷加大而加大,装配后试车该故障排除。案例 3. 故障现象:一台配套 SIEMENS 840D 系统,采用全闭环控制数控龙门铣床,在自动加工过程中,发现所加工零件在 Z 方向上尺寸偏差 0.3mm 左右。故障诊断与处理:根据故障现象,产生故障原因可能有以下几个方面:操作工对刀是否正确;程序有无错误;回零挡块有无松动;伺服系统有无故障;机械传动部分有无松动、间隙;依据以上几

copyright@ 2010-2024 安全人之家版权所有

经营许可证编号:冀ICP备2022015913号-6