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顺风回撤液压支架过程中的瓦斯管理.docx

1、顺风回撤液压支架过程中的瓦斯管理顺风回撤液压支架过程中的瓦斯管理综采工作面回撤液压支架,基本上采用顶风回撤,但因巷道特殊条件的限制,有的工作面液压支架回撤需要顺风进行。小青矿自 1999 年 8月至 2003 年 5 月共采用顺风方式安全回撤 6 年综采工作面,在通风瓦斯技术管理方面积累了一定的经验。本文以 S2-703 综采工作面为例,结合其他工作面的一些具体做法,对顺风回撤支架过程中的通风瓦斯管理方法进行总结。1 工作面概况工作面布置见图 1。图 1S2BRS2BR 该工作面于 2001 年 10 月 1 日开采,至 2002 年 4 月 21日段回撤前,平均日产量 3646t.配风量 1

2、230m3/min,瓦斯涌出量最小为 12.3m3/min,最大为 19.5m3/min,抽放瓦斯量一般在 612m3/min,抽放率在 45%60%。在撤前工作面长 96m,工作面倾角为 12,运顺低、回顺高、上行通风,配风量 950 m3/min 左右。2 回撤前的准备工作2.1 封堵上隅角当劈帮工作达标并撤出采煤机、运输机后,将工作面后四组支架及煤柱侧的采空区漏风处,用装黄土编织袋进行砌筑封堵,后四组支架的四连杆、前梁、护帮板与顶板之间的空隙也要封严封实。在砌筑封堵的同时把抽放花管插到上隅角高浓度瓦斯聚集区,并要吊挂牢固。这些工作结束后及时进行喷浆,对所有微小孔隙、孔洞喷严,防止高浓度瓦

3、斯从上隅角涌出,并为抽放创造条件。2.2 瓦斯抽放系统为减轻通风管理负担,工作面由永久与临时两个抽放系统进行抽放。(1)永久系统。该工作面最后一个钻场 17#钻场回撤时距工作面 24m,共设计 5 个钻孔,钻孔呈扇形布置,孔长 6080m,终孔距工作面 30m以上,为防止塌孔,每孔下60mm 套管 4070m,由南风井抽放泵站进行,抽放能力 2030 m3/min。(2)临时系统。采用 YD-V 型移动抽放泵站进行抽放,移动泵设在该采场回顺联络道,对上隅角进行抽放,抽放管径159mm,负压端管路长 850m,正压端管路长 320m,平均抽放混合量 19.4 m3/min。2.3 监测设施在原有

4、回风、上隅角两个监测探头的基础上,工作面增设一台探头,探头位置距支架调向处 15m 以内,随支架回撤移动,探头报警与断电瓦斯浓度为 1%,断电范围为工作面与回风的全部非本质安全型电源。3 回撤期间管理措施(1)支护管理。回撤时风流流经工作面有两个通道,其一为支架回撤后工作面剩余断面的新风通道,另一为工作面采空区漏风,增大新风断面,减少采空区漏风,必须加强回撤时支护管理。工作面前上隅角主副架撤出后,利用圆木打二个木垛,维护住上隅角顶板,随支架回撤,采取每隔 1.5m 打一个戗柱的措施,在回撤第 1222 组支架时,泥岩为伪顶厚度大、破碎,顶板随支架移动迅速下沉,此段加密戗柱布置,每 1.5m 至

5、少打二个戗柱,通过支护,确保了一定的新风通道,这是控制瓦斯自采空区涌出的基础。(2)瓦斯管理。关键是操作规程和安全技术措施的落实,因此在回撤过程中矿派通风队干部、安全监察员全程跟班,确保各项安全技术措施的落实。另外现场作业的班组电钳工、绞车司机全部配带便携仪。悬挂的反绳滑轮要牢固。绞车牵引钢丝绳要完好,防止摩擦或拉断产生火花。瓦斯检查员特别注意检查处理局部顶涡流处的积存或积聚的高浓度瓦斯。瓦斯监测探头每周充气调试不少于 3 次,确保完好,断电灵敏可靠。4 实施效果(1)风量变化。回撤初期,风量基本稳定,在回撤 1315 组支架时,由于空顶距加大,顶板来压,通风断面迅速减少,风量有一突然下降的过

6、程,由 931 m3/min 下降至 496 m3/min,此后回撤,由于对通风断面的控制,风量是一个缓慢下降的过程,由 500 m3/min 左右下降到300 m3/min 左右。见表 1。表 1 S?2-703 回撤支架与通风瓦斯情况时间回风风量/m3min-1回风平均瓦斯浓度%回撤支架数量/架4 月 22 日9960.1534 月 23 日9310.18154 月 24 日4960.15264 月 25 日4730.16394 月 26 日4100.27544 月 27 日3360.6164(2)回风瓦斯浓度。回撤前 50 组支架时,大部风量由新风断面通过,回风瓦斯浓度基本稳定在 0.1% 0.2%,回撤 5154 组支架时回风浓度突然由 0.51%上升至 0.7%左右,这是工作面压差直接作用于后几组支架,较高浓度的采空区瓦斯自支架涌出的缘故,在回撤后 10 组支架时,回风瓦斯浓度维持在 0.6%0.9% 之间(见图 2)。图 2 回风瓦斯浓度趋势曲线(3)风排瓦斯量。前 50 组支架由于风量下降,回风瓦斯浓度基本不变,风排瓦斯缓缓下降,由 1.5 m3/min 下降到 1.0

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