1、 1 2 月 18 日 10 时 23 分许, 广东省惠州市惠东华业铸造厂熔炼车间 2 号电弧炉发生爆炸,造成 3 人死亡、2 人重伤、12 人轻伤。现将事故初步情况报告如下。 一、企业基本情况 惠东县华业铸造厂成立于 2003 年,注册资本 1.2 亿元,为个人独资企业。该企业为短流程钢铁企业,拥有 50 吨电弧炉 2 座,50 吨精炼炉 1 座,粗钢产能 95 万吨/年,主要工艺是利用电弧炉熔化废旧钢铁,精炼炉优化成分后连铸钢坯,再进行后续轧制。产品主要为热轧钢筋。该公司 2022年 1 月 7 日至 2 月 12 日处于春节停产状态,2 月 13 日恢复生产,至 2 月 18 日发生事故
2、。 二、事故发生经过 2 月 18 日早 9 时 08 分,工人发现炉内 2#氧枪有漏水现象,继续生产,于 10 时 01 分出钢后,违规留存 30 吨钢水开始处理氧枪漏水。当班调度组织维修工进行氧枪更换作业,同时组织多人进行设备维护保养,现场共计约 20 人。新氧枪插入炉内焊牢后,发现氧枪后端冷却水管接口与软管快速接头不配套,领取新的快速接头软管进行安装后(用时约 15 分钟) ,氧枪通入冷却水,电弧炉发生爆炸。 三、初步原因分析 2 企业在炉内留存 30 吨钢水的情况下,进行更换氧枪作业。在更换软管的 15 分钟内,氧枪内未通冷却水,造成氧枪头部在没有冷却水保护的情况下直接暴露在高温环境(
3、1500左右)中,因氧枪头部(紫铜)与枪身(耐热钢)材质不同,膨胀系数存在差异,导致氧枪头部与枪身焊接处开裂。更换软管通入冷却水后,水压加剧焊缝开裂,致氧枪头部脱离枪身, 大量冷却水涌入炉内, 与高温熔融液体接触,发生爆炸。事故详细原因还在调查中。 四、暴露出的问题 一是重生产、轻安全。现场勘查发现,电炉水冷件监测系统曾多次报警,因报警会引发电极高压跳闸保护、影响生产效率,企业手动解除联锁保护,冒险生产;在明知氧枪已经漏水的情况下,仍然继续生产。 二是现场处臵不当。发现电炉水冷监测系统报警后,未采取有效措施及时排险;在电炉内仍有约 30 吨钢水的情况下进行氧枪更换作业;氧枪属电炉危险元件,更换前未对零件各部的匹配情况进行确认,发现氧枪后端冷却水管接口与软管快速接头不配套后,也未将氧枪及时退出电炉。 三是安全管理能力薄弱。企业安全技术主要负责人在多家钢铁企业兼职,不能专职履行该企业的安全生产管理责任;炉前主控室内悬挂的电炉漏水事故现场处臵方案照搬照抄,且岗位应急处臵卡中未辨识出漏水爆炸风险,缺少相应的处臵预案;明知更换氧枪为危险作业,仍在该区域交叉安排多项其他维保作业,导致多人受伤。
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