1、关于炼铁厂烧结二车间“3.30”物体打击事故分析通报一、事故经过2013 年 3 月 30 日上午 8:30 左右,炼铁厂烧结二车间 2#、1#烧结机先后停机计划检修,烧结一车间副主任周晓辉带领本车间 15 人支援清理一混圆筒积料。10:40 左右,环冷大班长张剑和其他两名同事在用风镐清理积料时, 圆筒顶部积料 (2000mm1500mm250mm) 突然塌落砸在防护支架上,致使在防护支架下部的张剑左手手指被砸伤。二、原因分析(一)直接原因1、作业人员违规作业。张剑等作业人员在清理圆筒内积料时,虽然事先已辨识到塌料风险, 且该作业预案和检修作业报告书中都明确规定: “清理积料前在圆筒内搭设好防
2、护支架,然后检查圆筒上方是否有大面积积料,如有则先清理圆筒上部积料, 确保不会掉落后方可工作。 ”但参与作业人员都未认真执行此预案要求,致使塌料风险未能得到有效控制。2、安全防护设施存在缺陷。防护支架虽已安装到位,但因焊接、选材、设计等方面的不足,导致积料坍塌在安全防护支架后,支架发生脱焊、横管弯曲、木板断裂的现象,未能起到应有的防护作用。(二)间接原因1、炼铁厂厂部、车间对作业过程监管不到位。现场厂部、车间管理人员未认真做好监管,对员工的违章作业行为未能及时予以制止,对存在的动态危害因素评估也不到位,当顶部积料出现突出现象时没有及时予以清除,导致现场作业人员风险增加。2、作业人员互保不到位。
3、共同作业人员对圆筒顶部积料过厚极易坍塌风险提醒、排除不到位,在危险区域冒险作业。3、圆筒积料清理间隔时间过长。炼铁厂未能认真吸取本单位类似事故教训,严格遵守每月必须彻底清理一次圆筒积料的规定,导致积料严重,增加清料风险。三、防范措施1、炼铁厂必须加强改进烧结配料工艺,立即组织召开配料工艺攻关专题会,从源头上减少圆筒结料现象和程度(4 月 10 日前完成,责任人:吴记全) 。2、改进防护支架设计及材料,增强防护支架的承载强度,并对防护支架做冲击实验,确保合格后方可投入使用。3、进一步加强对清料作业过程的全程监管,杜绝违章作业行为,所有作业人员只允许在筒外进行轮换,同时加强对清料过程动态风险的评估
4、和防范。4、细化圆筒清料制度和清料工序安全作业指导书,针对不同厚度(如厚度低于 300mm、厚度 300500mm、厚度大于 500mm)的积料采用不同的清理方式,作业过程严格按制定好的预案进行作业(4 月 6 日前完成,责任人:吴记全) 。5、炼铁厂要举一反三,吸取事故教训,高度重视检修过程中风险控制,确确实实落实好安全防护措施,杜绝事故重复发生。四、责任划分及考核1、环冷大班长张剑在清料作业时,未认真执行作业预案,应对此次事故负直接责任。2、炼铁厂烧结一车间在支援清理圆筒积料作业时,没有认真吸取 2012 年9 月 2 日一混圆筒清料事故教训,对过程监管、互保不到位,应对本次事故负主要责任
5、。3、炼铁厂在不到一年时间内,在烧结机一混圆筒同一地点重复发生积料坍塌伤人事故,反映出各级领导对安全管理重视不够,应对本次事故负有重要责任。4、此次事故属炼铁厂重复性事故,根据九江萍钢钢铁公司 2013 年安环考核方案和九江萍钢钢铁公司安全生产责任追究补充规定 ,考核如下:、考核炼铁厂 10000 元;、考核公司总经理助理兼炼铁厂厂长吴记全 1000 元、主管副厂长张晓萍 3000 元、安环主办王湘萍 1000 元、厂部现场安全员易攀 500 元;、考核炼铁厂烧结一车间主任黄学龙 2000 元、现场监管副主任周晓辉3000 元、车间安全员陈锐 500 元;、考核张剑 1000 元,考核共同作业人员王军、肖斌各 500 元;、其他相关责任人员由炼铁厂参照相关考核标准执行。
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