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维修工检修造粒机受伤的事故.docx

1、维修工检修造粒机受伤的事故一、事故经过:2005 年 1 月 10 日, 大江复合肥维修工对 1#NPK 造粒机液力偶合器进行检修,检修负责人段红艳将检修许可证办理后,要求操作工对造粒机、偶合器电机进行有效断电,然后开始检修。上午 10 点将偶合器与电机断开,将偶合器半部拆除,用管道钳盘动偶合器轴,发现较紧,未盘动。下午 4 点参加检修维修工到公司五楼开会,5 点 40 分散会后,侯先华等三人来到车间继续检修,王建国、魏建波在一端用加力杆盘偶合器,侯先华在另一端用板手紧固,盘动数下后,王建国发现负荷较轻,经过观察发现偶合器往外移动了 3mm,继续盘动,约 20 分钟,发现加力杆压不住,往上移动

2、,王建国赶紧喊侯先华赶快让开,侯躲闪不及,被加力杆将双腿击伤,侯先华伤后立即被送往医院诊断治疗,鉴定为重伤。二、原因分析:(一)物的不安全状态:由于是紧急停车造粒机内的物料未排尽,维修工在盘动偶合器时,造粒机内物料脱落,导致造粒机重心发生变化,造成造粒机转动。(二)管理因素:1、安全方案编制不科学,在安全措施落实时,未识别安全隐患危险源, 在方案编制时仅凭主观臆断, 没有考虑到造粒机会转动,从而未将造粒机有效锁死,导致他人受伤害。2、安全方案审批人邓全洲未对安全措施进行认真审定,把关不严,导致事故发生。三、吸取教训及应采取的措施:(一)规避物的不安全状态应采取的措施:对传动设备检修如干燥机、造粒机、包膜机等设备,都应当在该设备托轮处加斜铁,将托轮和轮带之间用斜铁卡死,防转动。(二)堵住管理漏洞应采取的措施:检修前认真讨论落实检修方案,在检修许可证上加上两栏明细(该项目危险因素识别,参予检修人员共同确认危险源) 。

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