1、拆卸封井器 倾倒造成一人死亡2005 年 11 月 10 日 22 时 30 分, 某石油管理局钻探集团钻井二公司钻井工程分公司 1202 钻井队在采油一厂中 911-斜 315 井施工,在拆卸封井器并将其撤离井口时,发生封井器偏斜倾倒,砸在外钳工李某头部,造成李某死亡。一、事故经过钻井二公司钻井工程分公司组建于 1988 年,位于大庆市红岗区八百垧,是专业从事钻井的公司,主要承揽油田内、外部调整井、开发井、定向井、取芯井等钻井施工任务。1202 钻井队是 1953 年在玉门油矿组建的,1960 年到大庆参加油田会战。目前钻机是 2004 年 6 月投入使用的ZJ30/1700DB 型,主要负
2、责油田内部调整井的钻井施工。2005 年 11 月 10 日,钻井工程分公司 1202 钻井队在采油一厂中 911-斜 315 井执行钻井施工任务。 16 时 30 分, 二班班长赵某(司钻)带领本班人员接班,18 时 30 分开始起钻,22 时起完钻,拆封井器。22 时 30 分,二班司钻赵某在钻台上操作刹把,用大钩将已拆掉的封井器吊起,放到轨道滑车上,准备将封井器撤离井口。在向外推滑车过程中,由于轨道接头处不平,有 1.5 厘米的高度差,滑车车轮遇到断面阻力,造成滑车受阻震动,致使车上的封井器偏斜倾倒,砸在滑车右侧推车的外钳工李某(男, 27 岁, 2005 年 8 月新召市场化用工)头部
3、, 致使李某受重伤,送医院抢救无效死亡。二、事故原因(一)直接原因用滑车将封井器撤离井口时,由于轨道接头处不平,滑车车轮遇到断面阻力,造成滑车受阻震动,致使车上的封井器偏斜倾倒,砸在滑车右侧推车的外钳工李某头部。(二)间接原因1、在安装滑车轨道过程中,未在前段轨道底部设置枕木类设施,也没有垫装合适的支架,导致整体轨道前段低于轨道中段达 1.5 厘米,形成高度差,滑车经过时,发生震动、倾斜。2、将封井器吊装到滑车上,未将其摆放在滑车的中心位置,也未将其与滑车捆绑固定,由于封井器重心较高,移动滑车遇阻震动造成封井器倾倒。(三)管理原因1、现场员工安全意识淡薄,缺乏安全经验和事故预防经验,工作中盲目
4、冒险蛮干,风险识别能力差,未能意识到事故隐患,置身于危险区域,在封井器倾斜过程中不能及时躲避,导致自己被砸伤致死。2、钻井工程分公司对新工人安全教育、培训不够,致使新工人安全意识不强,缺乏自我保护能力,不能及时发现事故隐患并有效防范。3、现场指挥人员对事故风险识别不够,推动滑车过程中,尤其在通过轨道接头处时,未考虑上述隐患,作业人员盲目用力推动滑车,导致封井器倾倒,发生事故。4、现场安全管理存在漏管失控现象,监督检查不到位,事故隐患得不到及时的发现和整改。三、事故教训及防范措施(一)现场安全管理存在漏洞,安全管理措施不完善,麻痹大意,侥幸松懈。要牢固树立“安全第一、预防为主”的安全工作方针,认
5、真落实各级安全生产责任制,解决安全生产工作中的漏洞和问题。打牢基础,全面提升基层管理、基础工作和员工的基本素质。(二)员工风险识别能力弱,自我保护能力不强,教育培训不到位,岗位安全培训效果差。因此,要结合近年来新入厂青工多的实际,进一步改进教育培训的方式、方法,提高培训的质量和效果,提升基层员工、基层干部和基层安全监管人员的素质;加强安全教育培训,有效地落实“师带徒”的传、帮、教等措施,尽快提高青工的操作技能和安全技能。(三)生产作业现场组织管理不严,监督检查不到位。因此,要重视钻井施工全过程的控制和管理,杜绝习惯性违章现象,及时发现并整改安全隐患。各级管理人员要把安全管理工作的重点放到基层,放在岗位,充分发挥基层干部和班组长在安全管理上的监督和引导作用。
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