ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:5 ,大小:14.84KB ,
资源ID:155620     下载积分:2 金币    免费下载
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.aqrzj.com/docdown/155620.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(盐酸工段氯化氢尾气回收系统爆炸事故剖析.docx)为本站会员(一米阳光)主动上传,安全人之家仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知安全人之家(发送邮件至316976779@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

盐酸工段氯化氢尾气回收系统爆炸事故剖析.docx

1、盐酸工段氯化氢尾气回收系统爆炸事故剖析引言(1)2001 年 6 月 13 日, 某化工厂盐酸工段氢化氢尾气系统突然发生爆炸,爆炸声巨响,爆炸造成尾气系统的管道、设备损坏,稀酸罐炸裂,所幸无火灾及人员伤害。事故经过(2)2001 年 6 月 13 日零时,某化工厂盐酸工段丁班操作人员,按正常程序交接班后,生产系统正常。当时生产状况是 H2 总管压力 12kPa,H2 人合成炉压力 200Pa,火焰燃烧良好,尾气吸收达标准,符合工艺操作要求。2 时 50 分全厂突然停电,主操作发现合成炉内火焰突然熄灭,借应急灯光亮,发现 H2 总管压力急剧下降,便立即采取紧急停车处理,主操作负责关 H2 调节阀

2、,副操作负责关闭 H2 总管阀门,当即将关闭 H2 调节阀时,这时照明灯闪了一下,电又送来(为瞬间停电) ,发现 H2 总管压力在降至0 值时又升到 8kPa。在关闭完 H2 阀门后,主操作又关闭 Cl2 阀门,在关闭过程中,听到一声很清脆的响声,接着便是一声沉闷的剧烈爆炸声,主、副操作急往外巡查,发现稀酸罐被炸裂,罐顶被炸开,与其相连的管道被炸碎。事故现场(3)盐酸尾气回收系统,在四楼操作室北侧,300 排放管伸至 5 楼顶部,主要设备有:稀酸罐、稀酸泵、降膜吸收器、相连接管道等。稀酸罐为玻璃钢罐,废气排放管为硬质 PVC 管,稀酸泵为耐腐蚀泵,相连接管道为有机玻璃钢管、ABS 管、酚醛塑料

3、管、PVC 管等。爆炸后,所有非金属管道、阀门全部炸碎,稀酸罐炸裂,合成炉、降膜吸收器的石墨防爆膜片被炸成粉状。从粉碎的管道及有关设备看,无着火迹象,据现场操作工反映,爆炸产生剧烈响声,让人听起来十分害怕。事故发生后,操作人员立即通知厂部有关人员,盐酸工段停车,检查其它设备损坏情况,查找事故原因。事故原因(4)1 事故发生后,该厂厂部立即组成事故调查组进入盐酸工段,从以下几方面查找事故原因: (1)生产装置; (2)生产所需原料及各类气体; (3)工艺控制指标; (4)设备情况及结构; (5)操作人员; (6)操作方法等,并进行全面细致调查,逐项排查,查找事故根源。1.1 生产装置调查反馈情况

4、:石墨三合一盐酸合成炉,为成熟盐酸生产装置,在国内早已全面推广使用,该装置安全、可靠、节能、耐腐蚀、便于操作,生产的盐酸为无色透明液体(铁合成炉为微黄色液体) ,质量有很大提高,生产装置不会有问题。1.2 生产原料及气体调查。原料为脱盐水,气体为 H2、Cl2 两种,H2属易燃、易爆气体,Cl2 为有毒气体,且助燃,两种气体燃烧产生氯化氢气体被脱盐水吸收,制成盐酸。操作时,调节 H2、Cl2 比,不可过氢,也不可过氯,过氢容易发生爆炸,过氯容易造成空气污染,据操作人员反映,当时气体在炉内燃烧正常配比合理,没有异情现象。1.3 工艺控制指标调查。 工艺指标是经过科学的论证和生产实践所得,由技术科

5、下达,经检查,各项工艺控制指标符合安全生产要求,并以规程形式现场张贴。1.4 设备情况及结构调查,盐酸为腐蚀品,所需生产设备大部分为耐腐蚀设备,特别是尾气吸收部分,设备、管道为非金属材料,从设备结构、布局、使用情况看,设备结构、布置、使用合理、也便于操作,除几台运转设备外,大部分设备为静止设备。1.5 操作人员调查。该班操作人员都具有盐酸生产 8 年以上的工作经历,受过多次业务培训,成绩优良,实际操作经验丰富,工作责任心也较强。1.6 操作方法及紧急停车处理采取措施调查。以操作工口述实际操作方法和事后自写的紧急停车处理采取措施等方面,调查组认为操作方法正确,处理紧急停车采取措施较得当。调查组经

6、过认真分析、论证,认为要从易燃易爆气体上找原因,特别是操作人员反映 H2 总管压力从 0 值突然升至 8kPa,然后慢慢回落,这一点引起调查组高度重视(原来没有出现过这类情况) ,一致认为,不但要在盐酸工段找原因,还要在全厂氢气系统找原因,通过艰苦调查,科学论证,反复试验,终于找出事故发生根源。2 该厂电解产生的 H2,除自用外,其余部分送邻近氮肥公司使用(近期才开始输送) ,管线较长,H2 输送由氢干燥工序负责,风机输送。当全厂突然停电时,全厂所有机泵全部停止运转,管道内大量 H2 气倒流,干燥工序操作人员又未及时关闭 H2 输送阀门,造成大量 H2 经 H2 管道倒流至盐酸生产系统内(突然停电后盐酸氢气压力降至 0 值后又反弹升至表压显示 8kPa) ,倒流的 H2 通过盐酸工段氢管道压至合成炉内,与炉内的气体混合,此时合成炉内压力由微正压迅速达到正压状况。当大量过量的 H2与炉内氯化氢气体、氯气、废气混合后,经尾气管道聚积到尾气吸收塔和稀酸罐内,又与罐内气体混合,此时罐内、管道、合成炉内混合气体达到爆炸极限。这时稀酸罐内液体量为罐体容量 4/5,罐内气相空间相对狭小。聚积气体在压

copyright@ 2010-2024 安全人之家版权所有

经营许可证编号:冀ICP备2022015913号-6