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某厂制粉系统爆炸案例分析.docx

1、某厂制粉系统爆炸案例分析1.发生事故过程2005 年 12 月 5 日 17 时 50 分,某发电厂 6 号炉 C 磨压差有上升趋势,从正常的 3100Pa 上升到 3500Pa,并有堵磨象迹,运行人员将给煤机的给煤量调小,给煤机电流从 9.3A 调小至 8A,以排除堵磨,此时磨出口温度为73,(磨热风门、冷风门在投自动状态) 。18 时零分,C 磨压差继续上升至 5000Pa,运行人员再将给煤机的给煤量调小至 2.5A,磨出口温度升至80,此时冷风门已全开,运行人员把热风门退出自动并关至 55%,在磨抽空过程中磨出口温度最高升至 90,18 时 10 分,C 制粉系统爆炸,检查爆炸发生部位在

2、细粉分离器入口水平段,细粉分离器有 11 个防爆门和排粉机入口有 1 个防爆门破裂,其余防爆门均完好,检查还发现细粉分离器入口水平管段底部有几块防磨衬板脱落,衬板附近有约 5mm 厚的积粉并发生燃烧,拨开积粉表面可看到白灰,用红外线点温计测量其温度为420。2.原因分析当燃料挥发份 Vdaf20%时,属于反应能力强的煤,该电厂燃煤挥发份Vdaf 不低于 25%,这种燃料挥发份析出和着火温度均较低,容易发生自燃和爆炸事故。当气粉混合物浓度只有在 0.324kg/m3 范围内会发生爆炸,而浓度在 1.22kg/m3 范围时爆炸危险性最大。在气粉混合物中氧含量15%时,如遇足够的点火能源就能引起爆炸

3、事故。制粉系统中,凡是发生煤粉沉积的地方,就能成为气粉混合物自燃和爆炸的发源地。在细粉分离器入口方形管道下部的较平缓段上通流面积增大,风粉气流的流速下降,容易造成积粉。一旦发生煤粉沉积,煤粉就开始氧化,放出热量促使温度升高,又加快氧化、放热、升温。经一定时间后温度就能达到自燃温度并发生自燃,当煤粉达到爆炸危险浓度时便引发自燃煤粉爆炸。6 号炉 C 磨在处理堵磨过程中,由于堵磨(虽然不严重) ,磨的阻力较大,达 5000Pa, 磨的通风量被迫减少, 细粉分离器入口从圆管过渡为方形管道,流通面积增大,风粉气流的流速下降,不管该处的防磨衬板是否脱落,煤粉会在该处沉积,沉积的煤粉在常温下,如果环境很干燥,就会发生氧化反应,放出热量促使温度升高,氧化、放热、升温会加剧,在通风量不大的情况下,放出的热量未能及时散发,自燃在继续,当磨被清通得差不多时,通风量增加,煤粉扬起,浓度增至危险范围,就会发生爆炸。3.对策(1)据了解,振动给煤机给煤量经常给煤不稳定,调节特性不稳定,制粉系统在运行中不时发生给煤过量而堵磨,所以要处理好给煤机的调节特性,尽量不发生堵磨,必要时派员到其他厂学习、交流振动给煤机的使用经验。(2)停磨时要有足够的抽空时间,尽量抽空系统内的煤粉,防止积粉自燃。(3) 抽空煤粉时包括处理堵磨过程中, 严格控制磨出口温度不超过 70,甚至低一些。

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