1、一起氧气管道燃烧爆炸事故分析1 事故经过2003 年 7 月 17 日 0:30,因管网压力高,调度 指令停两台 1500m3h氧压机。0:40 操作工发现 “一万”制氧机恒压装置压力偏高,管网压力上涨较快,此时管网压力为 24MPa,申请停 5000m3h 氧压机。0:56正当操作工准备停 5000m3h 氧压机时, 听见一声巨响, 随后只见 1500m3h 氧压机房后天空一片火红,并持续了几秒钟。事后发现,一条新增的连接新建 16000m3h 制氧机与老空分系统的膨胀节被炸裂,被炸裂的膨胀节后面的 20 多米的氧气管道被烧黑并部分烧熔,同时周围的树及草被烧燃。操作人员赶紧关闭相应的阀门,组
2、织扑火,才末使事态进一步扩大。2 事故原因分析事故发生后,公司立即组织国内制氧专家对现场进行查看和对事故管道、焊接处取样分析。现场查看及取样分析情况:管内存在氧化铁 皮、焊渣及阀门加工的残渣等杂质;管内有锈 渣、水渍;管道附件弯头、变径不符合规范要 求;管托、管座设计不合理,使膨胀节产生径向 振动而损坏;施工单位无施工资质。引起氧气管道燃爆的原因有如下几个方面:(1)施工质量问题是造成氧气管道燃爆的基本 原因。管内有氧化铁存在, 熔融物剥落层内有铁 锈, 说明管道酸洗不彻底;管道有锈渣、水渍, 说明管道酸洗后没有进行钝化处理及安装完后较长 时间内未投运时没有进行充氮保护;焊渣及阀门 加工的残渣
3、存在,说明管道施工完后吹扫不干净。进行吹扫时阀门末拆除,阀门存在的死角吹扫不到。阀门不应参与吹扫,阀门应在拆除后单独处理,管道应用短管连接进行吹扫。施工质量问题造成新安装的氧气管道内存在氧 化铁、锈渣、焊渣等残留异物,在氧气流动中成为 引火物。这些引火物的存在为本次氧气管道燃爆事 故提供了基本条件。(2)管托、管座及管路走向设计不合理,使膨 胀节产生径向振动而损坏。由于管托、管座及管路走向设计时没有充分考虑管道运行中径向振动或位移,当管内压力变化时,管道产生径向振动或位移,使膨胀节也产生径向振动而损坏。压力升高以后膨胀节就被压破,氧气外泄,形成高速气流。当管网压力升到 24MPa 时膨胀节被冲
4、破,氧 气外泄瞬时流速达到亚音速(约 300ms),管内的 杂物在高速气流带动下与管道内壁发生强烈摩擦、 碰撞,使管道局部过热达到燃点而燃烧。有关资料 显示:氧气中混有氧化铁皮或焊渣,在弯管中的氧 气流速达到 44ms 时,产生的高温能将管壁烧红; 杂质为焦炭颗粒、氧气流速为 30ms,杂质为无烟 煤、氧气流速为 13ms 时,产生的高温能将管壁烧 红。因此当膨胀节破裂时,管道内的氧气流速大大 提高,致使施工中留在管道中的氧化铁、焊渣在高 纯氧中燃烧起来,钢管在纯氧中也燃熔。(3)氧气管道设计缺少安全保证措施。管路设计时未考虑在恒压调节阀前增加过滤器, 造成焊渣等杂物将调节阀卡死,不能及时调节
5、恒压 阀后管网压力,使管网压力超过正常工作压力。3 安全防护措施31 氧气管道安装方面(1)在确定氧气管道施工单位时应选择具有相 应资质和有氧气管道施工经验的施工队伍。(2)氧气管道在安装之前应按 GB 169121997 氧气及相关气体安全技术规程进行严格的酸洗、 脱脂处理。酸洗、脱脂后管道用不含油的干燥空气 或氮气吹净。(3)氧气管道安装施工后较长时间未投运时应 充干燥氮气进行保护,以防潮湿空气进入,使管道 生锈。(4)氧气管道施工完毕后应进行严密的吹扫、 试压及气密性试验。吹扫应不留死角,吹扫气体应 选用干燥无油空气或氮气,且流速不小于 20ms。 严禁采用氧气吹扫。(5)氧气管路焊接时
6、应采用氩弧焊打底,并按 GBJ 235、GBJ 236 标准的有关规定上升一级处理。3. 2 氧气管道设计方面(1)在选用膨胀节作管道伸缩补偿时,管道走 向设计时应充分考虑减少管道运行过程中的径向振 动或位移的措施。(2)在恒压调节阀前应设计相应的过滤器,防 止铁锈、杂物卡住调节阀。阀门后均应连接一段其 长度不短于 5 倍管径、且不小于 15m 的铜基合金 或不锈钢管道,防止着火。(3)氧气管道应尽量少设弯头和分岔,工作压 力大于 01MPa 的氧气管道弯头、变径应采用冲压 成型法兰制作。分岔头的气流方向应与主管气流方 向成 4560角。(4)法兰密封圈宜采用紫铜或聚四氟乙烯材料 的 O 型密封圈。(5)氧气管道应设有良好的消除静电装置,接 地电阻应小于 10,法兰间电阻应小于 01。
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