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某橡胶厂硫化罐飞盖事故.docx

1、某橡胶厂硫化罐飞盖事故1991 年 7 月 31 日,呼和浩特市第二橡胶厂布胶鞋车间硫化罐罐盖飞出,引起火灾,造成 5 人死亡,1 人重伤,5 人轻伤。该车间的设备和半成品大部分被烧毁,厂房损坏严重,直接经济损失达 356 万元。1 事故经过布胶鞋车间的硫化罐直径为 1 7 米, 长 4 米, 1969 年从湛江机械厂购置。1990 年 6 月经呼和浩特市锅炉检验所检验,被认定为合格品,允许投产使用。该罐由一名 4 级硫化工操作。事故当天,当班工人 15 时接班,19 时将沾好亮油的 3 架子全胶民族套鞋推入罐内开始硫化。 按工艺要求, 硫化为间接加热, 硫化温度为 141142。为确保质量,

2、硫化期间要在罐内通人冷气,并开动轴流风机保持罐内温度均匀。硫化一段时间后,再向罐内通入 04MPa 的蒸汽。全部硫化时间约45 分钟。硫化进行 32 分钟后,硫化罐罐盖突然飞出,穿过车间隔墙,跌落在 174米远处。罐盖飞出碰撞过程中引燃了车间内的易燃物,形成大火,火势迅速蔓延至二楼和三楼,造成设备和半成品的严重损失,罐盖飞出过程中使正在一楼工作的 5 名工人当场死亡。2 事故发生的原因经调查分析,认为罐盖并非由于罐内发生化学爆炸而飞出,主要理由如下。硫化罐罐体各部分均未遭到破坏,安全销未剪断,罐盖与罐体的连接卡口均未破坏,罐体无变形,说明罐内未发生化学爆炸。硫化罐安全阀完好灵敏,在事故前并未听

3、到安全阀排气叫嚣声,说明罐内未曾超压。罐内无火源,不能引起爆炸。实际上爆炸的主要原因是由于操作不慎,没有将安全销插到罐盖的定位孔中,致销钉没有发挥定位保险作用。由于该硫化罐已使用 20 余年,罐盖牙口已有磨损,定位销未插好,不起定位作用,稍受外力,罐盖就会沿牙口斜面滑开而飞出。硫化罐振动来自蒸汽冲击、罐内排风扇的转动等。这些振动源就是使罐盖发生转动的外力。由于车问中易燃物品堆放不合理,罐盖飞出引发了一场大火,扩大了事故,使该厂遭受更大的损失。3 防止同类事故发生的措施要完善安全生产管理制度和安全操作规程。 该厂安全管理制度不健全,安全操作规程不严,例如硫化罐的安全操作规程中,对插好安全销未提要求。因而安全生产无所遵循。关键操作应由班长进行检查,符合要求后,方能进行下一步。例如安全销插到位后,需经班长检查确认,才能通汽硫化。陈旧设备应予及时更新,采用蜗轮蜗杆传动的罐盖,就不可能自行转动。

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