1、一起氯乙烯单体空间爆燃事故案例2005 年 11 月 14 日 15 时 20 分, 某公司聚氯乙烯车间聚合工段发生一起氯乙烯单体空间爆鸣、燃烧事故。事发后,当班人员奋力扑救,大火很快被扑灭,避免了一起恶性事故的发生。一、事故经过由于单体储槽的液位计堵塞,当天中班接班后,中班 2 名操作工准备进行清理。关闭液位计上部阀门后,操作工用暖瓶里的开水浇液位计,同时将储槽上的排气阀打开,让液位计里的液料排进槽内。操作工感觉液料排得差不多时,关闭了液位计下部的阀门,开始卸下部法兰。在法兰螺丝卸下近一半时单体开始外流,并在喷出后结冰。单体结冰后不再外流,操作工又用开水浇冰块。当无单体流出时,操作工又开始卸
2、螺丝,这时单体气流突然急速喷出,瞬间爆鸣、燃烧。当班人员反应迅速,在 5min 内扑灭了大火,避免了一起恶性事故的发生。二、事故原因分析经分析, 这是一起由操作工违章作业造成的责任事故。 具体原因如下:1这 2 名操作工虽然平时工作比较积极,但安全意识不强,缺乏必要的安全常识和自我保护意识,未按有关规定办理设备检修许可证 ,是造成这次事故的主要原因。2高速单体气流喷出产生的静电是引起这次事故的点火源。操作工用开水加热液位计时,造成单体急剧膨胀而产生高速气流,产生了大量静电。3这 2 名操作工思想麻痹,盲目凭借过去的经验,在没有确认液位计内的单体完全排净的情况下就忙着拆螺丝。在有单体流出又没有对
3、液位计内的单体再进行抽空的情况下,又用开水加热,加剧了单体的急速膨胀而产生了高速气流,产生了静电。4这 2 名操作工注意力不集中也是酿成这次事故的重要原因。在清理液位计时,2 人还想着要对聚合釜进行放水的事,急于要清理完液位计,匆忙之中忽视了检修安全。三、预防措施虽然这次事故没有造成重大损失,但回想起来,人们仍不寒而栗。事故当时,操作工就站在离爆燃点 40cm 左右的地方,并且仅是液位计内的部分单体,没有诱发其他 3 个单体储槽内的单体,否则,后果不堪设想。为了防止此类事故的再次发生,该公司采取了以下措施:1按照“四不放过”的原则,及时组织了事故分析会,严格落实安全生产责任制 。2对公司职工进行了一次全面的安全生产教育,增强职工的安全意识和自我保护能力。3要求车间上下严格执行安全管理制度,严格按照检修规程检修设备,杜绝“三违”现象的发生。4对有静电防范要求的车间进行了一次全面安全检查,进一步完善静电接地措施,并教育职工提高对静电危害的认识,增强防范静电的意识,掌握消除静电的方法。5举一反三,认真组织拉网式的各类专业安全检查,排查事故隐患,落实整改措施,接受事故教训。6组织开展了以“安全为了谁”为主题的专题讨论,将优秀论文在公司报纸上予以发表,并在每周三的职工学习会上进行学习讨论。
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