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消除故障凭经验 故障未除高炉炸.docx

1、消除故障凭经验 故障未除高炉炸事故经过湖南省长沙市长沙磷肥厂高炉车间 1 号高炉,于 1982 年 12 月 15 日 10 时52 分发生爆炸。烧死 4 人,轻伤 3 人,经济损失 2,6 万元。是日 9 时,该厂尚炉车间 1 号高炉发现副料大小套之间左侧缝隙冒渣,便用水管喷水冷却但末止住。熔渣烧坏丁小套橡皮进水管,同时熔渣口才被逐步冷却而停止冒渣。由于停风前主料口流料止常,别料口水淬槽积满熔渣,并堵住广大、小套。不能立即更换烧坏的小套,便继续冷却至正常。9 时 30 分,班长发现大套也已烧坏,判断为炉温高,炉缸活跃,铁水多所至必须出铁水后才能更换。l0 时拆下小套,10 时 40 分更换大

2、套时,1 名操作上在副料口前用炮钎撞松大套,另 1 人在副料口右侧准备取大套右边的压销,还有 1 人向副料口大套喷水冷却。 当撞松大套两边压销时, 末见熔渣冒出,使用炮钎压体大套取压销,在准备取大套左边压销时,发生爆炸,导致大套倾倒,熔渣喷出,事故发生。事故原因1由于熔渣冲破料口大套冷却渣层,带出大量铁水,铁水在炉外夹水套槽内遇水,分解出氢气,氢气当即与空气中氧气反应,瞬间爆炸。2更换大套时,由于没有先进仪表的准确测试,操作工人只能凭长期积累的经验,按常规对料口大套的冷却渣层厚度和强度进行判断,结果出意外,恰好在撞松大套取下左边压销后,炉内熔渣突然冲破冷却层,带出铁水,铁水在夹水套格内爆炸。为

3、防止同类事故措施1加强检测分析工作,严格控制工艺指标,仪表要配备齐全,加强仪表工的责任感。2配备先进的溯试及化验的手段,特别要加强对煤气成份分析的炉缸温度的测定。3采用耐高温的大小套的材质,延长使用寿命,减少换套的次数,新换、修补风口、料口水套时,应进行水压试验。4更换风口,料口水套时,必须采取减风或停风措施,并要特别注意问停风而可能产牛的煤气倒流引起煤气爆炸,对此要制定防范措施如应在风机出口管线上加设止逆阀,在热风炉进口增设防爆设置等,在开停车时府严格按照操作规程办事。5事故发生后,取消大套增开入孔,这样可消除在更换大套时发生少故的潜在危险。对入孔要选定位置尽过采用耐高温材料,同时要有良好的冷却装置,以防烧坏。

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