1、浙江衢州市合成氨厂压缩机爆炸一、事故概况及经过1981 年 5 月 15 日 14 时 38 分,浙江省衢州市衢州化学工业公司合成氨厂压缩机爆炸,死亡 3 人,重伤 1 人,轻伤 10 人,经济损失 400 万元。是日 6 时 30 分,该厂油气化车间 2 号油气化炉停车检修,下午 13 时检修完毕投油开炉。14 时 20 分,变换气合格,送 7 号压缩机,按工序送铜洗工段。14 时 33 分,铜洗气体合格后送合成,当打开配氮阀约 5 分钟后,合成车间即发生爆炸着火。爆炸的主要部位在 7 号压缩机的主铺机和 3 号铜液塔附近的设备管道,7号压缩机的辅助设备一段回收管、一段缸、一段出口缓冲器、一
2、段出口水冷器、二段进口缓冲器、二段出口缓冲器、二段出口油水分离器和 3 号铜液塔进气管三通等 8 处都有爆裂口。另外,由于爆炸的影响,气体外泄,使 TD 总管、3 号铜液塔顶部和底部、2 号碱液塔下部、6 号压缩机进口水封槽等 15 处着火燃烧。7 号压缩机一段缸为爆炸中心遭到严重损坏,一段气体出口阀腔、阀腔外壳西侧大部炸飞,其中一气阀阀座炸飞后击穿厂房屋面板飞出室外,一块重约 30 千克的缸体碎片飞离原位 87 米,一段出口缓冲器和二段进出口缓冲器全部炸碎,一段出口水冷器外壳及二段油水分离器等均被炸坏。6 号压缩机一段水封槽体被碎片击破,破洞直径约 400 毫米。8 号压缩机二段油水分离器筒
3、体受碎片撞击,打成深 40 毫米,直径为 200 毫米的凹坑。3 号铜液塔由于内部发生爆炸,塔体下部外径胀大了 735 毫米,塑性变形达 67,爆炸冲力将塔顶盖掀动,缝隙达 10 至 30 毫米。铜液塔顶部操作平台有一块重 26 干克的方形盖板,被炸飞离塔顶远达 100 米塔体从框架坠落,陷入地下 1 米多深,铜液塔气体进口连接高压焊接三通被炸飞一块。合成车间主厂房、铜洗厂房以及框架、配电室等建筑物均遭不同程度的破坏,电气仪表装置大部分被烧坏或震坏,门窗、玻璃、石棉瓦等几乎全部被毁。爆炸波及范围半径为 150 至 200 米,在这半径范围内各建筑物的门窗玻璃均有不同程度的损坏。二、事故原因分析
4、根据当时情况和记录表明,水洗气中含氧量超标,高达 5115(正常生产要求低于 02) ,形成了爆炸性混合气体而引起爆炸。造成水洗气中混入氧气的主要原因是在 2 号油气化炉停车检修完毕后,进行最后一次充氮,准备投油时,当班操作人员忘记关掉气化炉上 32 毫米和 40 毫米两只充氮阀门,造成氧蒸汽倒入氮气总管。当合成车间合成工段打开配氮阀后,使氧气进入水洗系统及 7 号压缩机,因而导致系统爆炸事故。三、防止同类事故的措施1油气化充氮与合成配氮应分别由二条总管送气,同一台氮压缩机不得同时向一条总管供气。2为了保证合成氮气质量,在合成配氮管装微量氧自动分析仪和压力自动调节,控制合成氮管的压力不低于 21 公斤平方厘米(表) ,以防水洗气倒回,重要操作阀门坚持执行操作票制度。3进气化炉高压蒸汽,进变换炉一、二段补充蒸汽管线、气化炉、脱硫、加变的充氮管线等分别加装止逆阀,并对全厂重要岗位的工艺操作规程和安全操作规程进行全面审查、修订。
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