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某化公司化肥厂终洗塔爆炸重大事故.docx

1、某化公司化肥厂终洗塔爆炸重大事故事故概况2004 年月 12 月 30 日 14 时 20 分,吉化公司化肥厂合成气车间发生终洗塔爆炸重大事故爆炸造成 3 人死亡,3 人重任,终洗塔报废,部分阀门管线损坏,厂房受损,直接经济损失 100 万元.。12 月 30 日 9 时,操作工赵某检查 3 号汽化炉温度后,认为温度偏低,要求氧压工加大送氧量后,汽化炉炉温由 1277提升至 1293,以后 3h 内操作工再没有进行过温度检查。12 时,班长李某在检查时发现炉温已经升至 1800,在采取降温措施无效后,立即请示总调度停车,12 时 40 分,启动停车按钮。停车后技术人员、操作人员、分析工、检修人

2、员等进入现场,研究超温原因,1 小时 40 分钟后终洗塔爆炸。事故原因分析事故设备情况:设计压力 3.2Mpa;设计温度 120;工作介质为裂化气、水 ; 封 头 及 筒 体 材 质 1Cr18Ni9Ti ; 封 头 厚 度 20mm ; 筒 体 尺 寸1200mmX11400mmX18mm;裙式支座。A 事故直接原因(1)操作工赵某在提高了 3 号气化炉温度后,根据艺流程和过氧应起的化学反应,3 号炉过氧超温,产生大量二氧化碳、水蒸气、一氧化碳和氢气。12 时 40 分 3 号炉停车时, 2 号终洗塔关闭入口阀门和其他与系统相连的阀门。但此时 1 号终洗塔与 2 号终洗塔出口相连的阀门仍处于

3、连接状态,在洗涤过程中将溶于水的二氧化碳带走,冷凝水蒸汽,使得 2 号终洗塔内的过剩氧、一氧化碳、氢气的浓度逐渐提高。同时 1 号终洗塔终的裂解气(一氧化碳、氢气)逐渐通过止逆阀进入 2 号终洗塔内,直至达到爆炸范围。(2)根据炉内自动记录仪显示,10 时炉内最低温度以达 1386,超过最高允许操作温度。11 时,炉内 3 各测点温度分别升至 1548、1566、1692。12 时,炉内三测点温度分别升至 1656、1800以上(该表最大量程为 1800) 。从 9 时 30 分至 12 时 40 分紧急停炉,操作人进行虚假记录,没有发现 3 号气化炉长时间超温、长时间过氧的现象,未采取任何有

4、效调温措施,使得在号终洗塔内积存大量的过剩氧,同时含有蒸汽清洗后形成的高浓度一氧化碳、氢气,形成爆炸的混合气体,造成 2 号终洗塔在 3 号气化炉停车 1 小时 40 分钟后发生爆炸。B 间接原因(1)合成气车间有关人员对工艺管理不严, 有关安全管理规章制度不认真,对重要工艺参数监督检查不到位,疏于监控。(2)合成气车间的劳动组织不合理,没有合理安排值岗人员,没有合理组织安全生产。(3)合成汽车间有关人员对设备性能及工艺流程不熟悉,对气化炉内部过氧引起的后果不清楚。预防同类事故的措施(1).落实有关安全管理规章制度,认真执行工艺纪律,加强管理,对重要工艺参数监督检查到位,时时监控,坚决杜绝虚假记录。(2).加强岗位培训,任职人员必须熟悉设备性能及工艺流程,对气化炉内部过氧引起的后果要有深刻的认识。(3).按照该设备操作规程,出现严重超温、系统严重过氧时,应采取气化炉系统放空卸压,同时进行充氮气置换。(4).进行设备安全装置改造,对关键部位和环节的测量装置,加入声光警报及其连锁保护控制。

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