1、某化工厂硝基苯精馏塔爆炸事故【事故概况、经过】某年 5 月 28 日 1:50,某化工厂硝基苯车间硝基苯精馏塔发生爆炸,造成1 人轻伤,经济损失严重。5 月 27 日 10:0015:00 由于更换洗后油泵,苯硝化工序停止生产,但硝基苯粗馏塔、 精馏塔仍在运行, 只是在中班减少了对粗馏塔的进料量。 23:10操作人员交接班检查时,生产正常,未发现异常情况,到零点时,某操作工发现塔液面上涨超过工艺控制要求 80%以上, 他立即采取了加大蒸汽量,减少进料量, 降低回汽量的措施, 28 日 1:00 两操作工检查时液面在 60%70%,1:25 液面已下降 60%,准备在 2:00 再适当提高进料量
2、;但在 1:50,精馏塔发生了爆炸:巨大的爆炸能量将精馏塔连基础拔起,塔体与下封头环焊缝撕裂断开, 塔上部飞出越过在 2 楼的控制室后落在地面,爆炸形成的冲击波,把周围数十米内的厂房门窗和玻璃都炸坏,炸开的阀门、道门孔盖飞出数十米,在数千米范围内都能听到巨大的爆炸声。此次精馏塔爆炸,还损坏了粗馏塔、再沸器、冷水塔、电气仪表、厂房等设备、设施。控制室内有人受伤。【事故原因分析】(1)塔釜中多硝基化合物含量偏高,是引发此次爆炸事故的原因之一。在硝化反应中,伴随着副反应,会生成 2,4-二硝基酚及其盐类、间二硝基苯等多硝基化合物,这些物质在高温、磨擦、撞击等条件下会分解放热而引起爆炸,爆炸能量再迅速
3、推动全部硝基化合物引起爆炸,瞬间形成巨大的爆炸威力。此次事故分析已证明由于未按规定停止精馏,定期排出精馏塔底焦状物质,塔内富集的多硝基化合物的平均浓度已超过工艺控制指标,精馏塔底聚集的残焦状物质中,多硝基化合物的富集已达到足以引起爆炸的物质量。(2)操作人员发现塔液面过高,同时采取了多种降液位措施,致使蒸发量过大,液位下降较快,在此情况下,检查不及时,塔液面下降,未及时将液位调高, 温度迅速上升, 引起已富集的多硝基化合物分解而发生爆炸。(3)工艺控制手段落后,本质安全度不高。如果工艺控制中,采用高液位和低液位报警,自动控制液位、流量分析等装置,一旦操作人员失误,也能及时发现、及时消除或自动紧急停车,爆炸事故是可以避免的。【对策措施】(1)严格遵守工艺纪律、劳动纪律,严格控制副产物多硝基化合物的含量,严禁超标,可加强中和水洗分离的能力,保证多硝基化合物的含量在安全指标范围内。(2)按规定进行排焦,使多硝基化合物在焦油中不至富集成患。(3)严禁脱岗、睡岗,加强巡回检查,一旦发现异常情况,必须及时处理。要加强教育培训,提高操作人员诊断和排除各种事故隐患的能力。(4)提高生产工艺控制的自动化水平,实行 DCS 和 FSC 控制,至少要设置必要的报警联锁装置。(5)本起爆炸 6 名操作人员幸免于难,得益于操作室防爆墙的设计。
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