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某公司化肥厂“12.30”爆炸事故.docx

1、某公司化肥厂“12.30”爆炸事故事故经过:2004 年 12 月 30 日 8 时,合成气车间气化炉当班主操作工赵某接班后,1号和 3 号气化炉处于正常状态。其中 3 号炉温度 1277 度。9 时,赵某认为温度低, 需要提氧提温。 9 时 30 分, 3 号炉 1293 度。 12 时, 温度达到 1800以上(该表最大温度为 1800 度) 。可是,赵某几个点的纪录都是 1239 度。12 时 35 分,赵某要上厕所,将监盘工作交给班长武某。武某接过监盘后,即对操作条件进行了检查,发现 3 号气化炉内温度指示表高达 1800 度,感到事态严重,立即向值班长李某报告。李某马上通知 3 号炉

2、停车,关闭相关装置的阀门,通知停止供氧,并向 3 号炉充氮气降温。14 时 20 分,与气化炉相连的 2 号终洗塔发生爆炸,将一楼作业的武某、和三楼正准备作业的的刘某炸伤,飞溅的物体将室外作业的马某击伤,三人经抢救无效死亡。此外,还有 3 人受伤。事故原因分析直接原因:1、由于赵某提高 3 号炉供氧量,3 小的时间内导致炉温过高。在应急处理过程中,尽管 3 号炉与 1 号终洗塔和 2 号终洗塔的入口阀门以及其他系统相连的阀门已经关闭,但 1 号终洗塔与 2 号终洗塔的入口阀门仍处于相连的状态,在长时间洗涤的过程中使得 2 号终洗塔的过剩氧和一氧化碳、氢气的浓度逐渐提高,同时,一号终洗塔的裂解气

3、(氢气)逐渐通过逆止阀进入 2 号终洗塔,直至达到爆炸。2、缺少责任心,违规操作。规程规定,气化炉控制温度不得超过 1380度,而在 10 时温度纪录已超过 1400 度,后又达到 1800 度以上。但赵某既不看表,也不调节,继续在记录上填写假纪录,造成事态不断扩大。3、现场负责人失职。班长武某疏于管理,在 3 号气化炉超温的 3 个小时没有查看相关岗位工艺指标的执行情况,更没有发现 3 号炉超温的严重问题,导致事故发生。间接原因1、合成气有关人员对工艺管理不严,落实安全管理制度不认真,对工艺参数检查不到位,监控不严格。2、合成气车间劳动组织不合理。没有合理安排作业人员,没有合理组织生产。3、 合成气有关人员对工艺流程不熟 (没有关闭 1 号与 2 号终洗塔的联系) 。4、缺少事故应急的有效手段。缺少必要的演练,应急救援工作不细致。

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