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氯乙酸氯化岗位玻璃冷却器爆炸事故.docx

1、氯乙酸氯化岗位玻璃冷却器爆炸事故1. 事故经过:2007 年 10 月 25 日上午 10:30 分,某化工厂氯乙酸工段 C1 氯化釜系统玻璃冷却器突然发生爆炸。其中 C1 氯化釜三楼九节玻璃冷却器全部炸坏,炸坏后的碎片造成附近 D2 、E1 、E2 等三台氯化釜共七节玻璃冷却器不同程序的损坏。爆炸发生后,当班人员迅速关闭氯化系统相关阀门,氯化岗位做紧急停车处理, 氯乙酸其他结晶、 离心包装等岗位未受到影响,生产保持正常运行。经维修人员紧急检查、抢修后,氯化岗位于 11:00 部分氯化釜恢复开车(4 主 4 副) ,下午 18:30 分氯化系统开满正常。这次事故由于设备造成的直接经济损失约为

2、2 万余元,并且爆炸后形成的酸雾向周围弥散,造成极坏的影响。2. 事故调查:1)C1 氯化釜停用前后的情况调查:根据查看相关记录,该氯化釜最后一次投料使用时间为 10 月 13 日下午 15:36,到 14 日 21:00 转为主釜,在 15 日 15:00 氯化反应中期发现釜体穿孔后停用。停用后,工段组织人员对通氯阀、进出水阀等进行了关闭,并对釜内料液进行了抽空处理。2)化验室人员对氯乙酸氯化系统相关气体及该氯化釜釜内残液(约500 )等进行了化验分析,具体结果如下:a) 主釜尾气组成:HCl:64.5%;Cl2:1.75%;H2/ Cl2:3.17%;b) 副釜尾气组成:HCl:73%;H

3、2/ Cl2:3.15%;c) 氯化釜釜内残液:HAc 34.55%;HCl 2.10%;另外氯化釜残液内含有大量 Fe2+离子。3)维修人员对该氯化釜分配台通氯胶囊阀、釜上通氯玻璃阀及釜上DN100 气相大阀进行检查,发现以上氯气和气相阀门关不死,存在内漏现象。4)维修人员对氯化釜水洗处理后,打开釜盖后进行了仔细检查,发现氯化釜内穿孔两处,距离釜底圆弧以上 400mm 处(方向分别为西南侧一处,孔径8mm) ,同时发现穿孔处上下共约 600mm 宽的釜体出现一周脱瓷。3. 事故原因分析:1)由于该氯化釜几处通氯阀门内漏,造成氯气进入氯化釜系统内。2)由于釜换热夹套进水阀内漏,造成釜内料液虽然

4、当时抽净,但反应釜夹套内穿孔部位以下料液无法抽净,而进水阀门由于内漏进水,水与夹套内的料液经穿孔部位进入氯化釜,并形成酸性溶液(500 ) ,同时酸性溶液与脱瓷部位碳钢材质发生化学反应,生产氢气,而由气相大阀内漏的主釜尾气(气体成分 HCl、Cl2、H2)经釜内酸性溶液后,HCl 气体被继续吸收为盐酸溶液,同时 Cl2、H2 则积聚在氯化釜玻冷器中。3)通氯阀门内漏的氯气与釜体腐蚀产生的氢气混合,达到爆炸极限,形成潜在的爆炸性气体混合物,经日光照射后发生爆炸。4)氯化釜停用后,未能拆除连接管道,或者添加盲板进行彻底隔绝,阀门内漏是造成爆炸性气体积聚的直接原因。4. 预防措施:1)氯化釜脱瓷穿孔后。应立即对其进行彻底处理置换,拆除或有效断开一切与系统联接的阀门、管道、法兰,做到有效隔绝,并以问题设备做到及时检修。2)对玻冷器、塑料阀等易损件进行保温/冷、增加防护层等隔绝处理防止因外界冲击而损坏。3)氯乙酸系统楼顶所有氯化釜的玻冷器上方增加防晒网,一定程度上杜绝阳光直接照射。4)相关职能及专业管理人员,对生产装置查找安全隐患,进行整改,同时加强职工业务培训,提高应对各种突发事故的应急处理能力。

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