1、不遵守安全规程酿事故事故经过某公司以炼钢转炉除尘设备改造、连铸机高效化改造为中心进行全面检修,安排制氧厂 3 台制氧机同步分别检修。检修第一天 23 时 40 分,指挥人员安排 1 号 1500m3 机组停机并排放液氧。第二天 0 时,公司 36 名工作人员陆续进入检修现场,加上当班的 17 人(因检修需要,空压机运行) ,现场共有 53 人。当时,制氧厂 2 名维修人员正在拆空分塔人孔螺丝(还剩 6 只没拆完) ,公司项目经理指挥劳务人员对空分塔周边的缝用编织袋填塞。在 1 号制氧机操作室指挥的副厂长,电话通知 3200m3 制氧机停止运行外排液氧。21 日零时 10 分,当维修人员拆人孔螺
2、丝还剩 2 只时,突然火光一闪,随即一声巨响发生爆炸事故。燃爆伤害到在场的 5 工人,致死亡 22 人,受伤 24 人。同时使厂房不同程度倒塌,设备严重受损。事故原因1、 经勘查,1 号 1500m3 室内制氧机燃爆事故现场, 同时具备助燃物、可燃物及着火源三要素燃爆条件。其中,助燃物为操作不当、排放液氧速度过快所造成空气富氧;可燃物为膨胀机、空压机油箱的油雾及油;着火源为 1 号空压机电机油浸纸动力电缆端头爬电火花,由电火花引燃油浸纸和可燃物,继而燃爆富氧空气。2、安全生产规章制度不够完善,安全生产责任制不够落实,安全教育有欠缺,管理不严格。检修前,制氧厂没有及时按规定制定和报审检修安全报告书 ,致使安全措施不落实,对员工安排等没有提出具体的技术和安全要求。3、该型制氧机空分设备同类设备的使用寿命为 1520 年。该厂制氧机已使用 23 年,明显是超期服役。室内空分的油箱设在膨胀机、空压机旁,油浸绝缘纸电缆和液氧排放方式,都是落后的装备和工艺,留下了潜在隐患。防范措施1、强化安全教育,层层落实安全生产责任制,形成严密的安全生产责任制网络,防患于未然。2、定期对设备进行“诊治”,登记造册。更新超期服役老旧设备。严格实行设备管理责任制,所有设备使用、维修的责任都要落实到人。3、 全面加强安全管理, 特别是设备管理和现场管理, 严禁“交叉作业”。
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