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锁斗系统灰渣架桥引发的事故.docx

1、锁斗系统灰渣架桥引发的事故一、事故现象2013 年 12 月 10 日凌晨 1 时 15 分左右,发现气化炉锁斗冲洗水罐液位123LI01038 持续在 95%左右,且长时间无下降趋势,锁斗循环运行正常,无跳车。并且锁斗温度 123TI01026 在 48 度左右无明显变化,渣池液位123LIC01049 液位无明显升高趋势,且不断下降(此时渣池补水阀123LV01049 开度为 8%) ,捞渣机电流 123IIA01012 无明显变化。渣池泄压后,123PI01022 压力并不能完全泄净,仍存有 0.245MPa 左右的压力。现场观察,渣池捞渣机渣量明显减少。二、事故处理要点1.事故发现后,

2、控制室立即与仪表联系,排除仪表阀门原因。2.事故发现后,立即通知现场查看现场捞渣机渣量。同时控制室人员根据各温度、压力、液位等数据曲线判断事故原因。3.及时通知车间值班人员,若气化炉负荷较高做好减量准备;若负荷不高,及时倒换负荷。4.事故原因查明后, 现场用工具敲打架桥处 (此次为 123KV01027 与锁斗之间)进行疏通。若不能疏通,及时联系仪表将 123KV01027 强制打开用124P0105 锁斗泄压管线冲洗水(123KV01020 常开,关闭 123XV01021)向锁斗内充压。或联系高压水车从渣池上部(日常加盲板处)往上冲洗等方法疏通。5.架桥疏通后,由于气化炉长时间未排渣,应严

3、格按照操作指令每三分钟收渣一次, 待现场捞渣机捞净后再排, 防止捞渣机链条被埋跳车事故发生。6.待一切处理完毕后,恢复气化炉负荷。三、原因分析1.灰渣渣块较大2.锁斗内有异物,123KV01027 存在问题使管线不通畅。四、事故危害隐患极隐蔽,若不及时发现,将造成气化炉激冷室内灰渣堆积,下降管鼓包,或造成气化炉非计划停车。五、事故教训及防范措施1.现场巡检注意观察捞渣机出渣是否正常。2.总控加强监盘,及时发现问题,并汇报处理。3.加强职工培训及事故预案演练,提高处理应急事故的分析及处理能力。4.检修过程中,现场与控制室相互配合,保证气化炉运行稳定。5.修改锁斗顺控中 123KV01027 关闭的条件,增加条件 123PI01022 小于0.1MPa 允许 123KV01027 关闭,否则锁斗顺控将超时跳车。从而将该隐患暴露出来,可以及时发现处理。

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