1、空分分厂“326”B 单元水含量在线分析仪表未遂事故一、事故经过:2014 年 3 月 26 日 11 点以后,空分 B 单元 AIA123004 微量水分析显示值出现上升趋势,上升幅度曲线在 0.8ppm -31ppm 之间,13 点 45 分,工艺班长反应仪表测量分析数据与实际数值偏差较大,要求分析仪表人员进行确认。 仪控分厂在线分析仪表班班长杜全文检查过程中对参数、 设置、泄露点、更换电极实验等做了检查,在检查过程中未全面排查,就随意确认仪表没有问题,空分分厂在得到仪表确认数据准确后,立即请示装置停车,以防对分子筛造成严重后果,调度中心立即向副总经理吴彪汇报事情的过程及空分停车的请示,吴
2、彪要求仪控分厂进行全面排查,生产技术部副部长宋金成现场跟踪,要求仪控分厂做对比试验时,及时发现故障真正原因,避免了一次停车事故。2014 年 3 月 26 日 13 点 55 分, 分析班人员对空分 B 单元 AIA123004 微量水分析进行了从现场预处理箱至分析仪间的各项检查工作,包括参数、设置、泄露点、更换电极实验等等,在检查过程中未发现问题,在请示停车的过程中,公司领导要求做手动分析实验,与在线分析进行分析结果对比。在手动分析过程中, 分析班人员发现样气流量偏小, 手动分析仪无法使用,于是开始怀疑是取样一次阀门至一级预处理箱之间出现了堵塞现象,随即联系工艺关闭,并拆下一次阀,用现场 6
3、 公斤仪表风储气罐对取样管线进行吹扫,工艺与分析班人员边吹扫边敲击取样管线,在此过程中,发现位于管廊上方的取样管线上有一焊渣,工艺人员将焊渣敲掉后,发现有一处直径约 7mm 大小的孔洞,随即通知分析班人员,分析班人员与阜新仪表人员立即将此处截掉,用直通卡套重新连接。2014 年 3 月 26 日 17 点 10 分,AIA113004 微量水分析投入使用,显示值为 40.2ppm,且开始出现下降趋,22 点 25 分降至 6.67ppm。二、原因分析:直接原因:分析仪管廊上方取样管线泄露,分析仪表人员在对成套分析仪表检查时,检查不到位,未检查管廊上方取样管线是否存在泄露点。间接原因: 施工单位施工时留下隐患, 管廊上方取样管线有电焊灼伤现象。三、防范措施:(一)仪表投用前各项应做的检查工作必须做实、到位,确保万无一失;(二)仪控分厂制定必要的仪表设备开车检查表,规范检查内容、范围、程序和步骤,在进行各项检查时无死角、无遗漏;(三)不断完善分析仪表检修规程,努力提高班组人员处理仪表故障的业务水平;(四) 问题未查清之前,不轻易下结论,避免提供错误的决策依据,给公司生产带来巨大的损失;(五)制定并实施仪表设备开车检查表 ,完善分析仪表检修规程,开展班组人员业务培训。
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