1、动力分厂“223”220KV母线两次污闪跳闸事故一、事故经过:(一)2014 年 2 月 23 日晚克旗煤制气现场 220KV 升压站雾霾严重,实时空气质量参数 PM10 显示 431。变电站内#2 水源变 22262 刀闸 A 相与 C 相、母联开关 22121 刀闸与22122 刀闸的 B 相与 C 相以及 220KV 、母线门型架构的多个支持瓷瓶出现爬电闪络放电现象。 23:57 220KV 母线所有运行设备的开关全部跳闸,机组全部停运。(二)2014 年 2 月 24 日晚,空气质量显示严重污染,雾霾黄色预警,实时空气质量参数 PM10 显示 521,气温-8 至 9。220KV 升压
2、站内配电装置,因雾霾天气在瓷瓶上覆盖了一层薄冰,厚度约 2mm,造成瓷瓶放电闪络,220KV 母线悬式绝缘子串、支持绝缘子及配电设备绝缘套管均出现污闪。22:55 时,因 II 母 A 相接地(闪络)故障造成母差保护动作,220KV 两套母线保护跳开母联及 II 母线上所有带电设备。经煤 II 线保护装置报启动 CPU 启动、综重电流启动、差动保护启动、距离零序保护启动、 差动保护整组复归, 综重电流复归,距离零序保护复归,PT三相失压,启动 CPU 启动复归报警。事故过后 4-5 个小时候,温度及雾霾有所改善,已无放电闪络。23 日停电后,由于火焰监视电视失电、DCS 画面短时内无法操作监视
3、,手动 MFT,并派人就地检查是否有设备未停运,经核实给煤机仍运行,立即就地停给煤机; #4 给水泵正常运行,迅速打开#1 炉本体疏水门,防止汽包满水。在 DCS 画面恢复正常后,严密监视#1 炉的汽包水位、汽包壁温差等指标,同时安排人员为恢复供电做准备,接值长令在 DCS 画面断开 A60101、B60101 开关,派人进入升压站,为恢复#1 启备变做准备工作。接值长令将#1 启备变中性点接地刀闸投入合闸位置。合#1 启备变 22071 隔离开关,检查正常后,远方合入 2206 开关,为#1 启备变充电,将#1 启备变并入母线运行。启备变恢复运行后, 合上 A60101、 B60101 开关
4、, 检查 6KV 工作电源正常。同时到就地检查 380V 电子间及 UPS 电子间,#1 炉、#2 炉、公用系统保安段备用电源投切正常, #3、#4 炉工作电源正常,#2 保安段工作电源正常。#1 炉 PCA 段投备用失败,手动投入后运行正常(9 米照明恢复正常) 。接值长令在 NCS 画面上合#1 除尘变高压侧电源开关、 #1 除灰变高压侧电源开关、非经常性废水处理变高压侧电源开关、#1 综合水泵房变高压侧电源开关、#1 灰渣场变高压侧电源开关、 #1#2 厂变高压侧电源开关、 #1 仪用空压机变高压侧电源开关、主厂房公用变高压侧电源开关、#1 化学水处理变高压侧电源开关,恢复其 PC 段工
5、作电源后,迅速就地恢复采暖换热循环泵、除盐水泵、生产水泵(综合水泵房 PC 段带) 、燃油泵(非经常性废水 PC 带) 、仪用空压机(#1 仪控空压机 PC 段带)运行,动力区所有电源完全恢复。24 日故障发生后,迅速组织检修及运行人员到电子间、#2 网控楼、#1 网控楼进行检查。保护动作正确,调取了保护故障信息进行分析和汇报,认为确实属于瞬间污闪放电造成母差保护动作跳闸。根据现场运行方式调整,迅速由一母线恢复厂用供电。25 日白天组织检修及运行人员再次对故障系统设备进行全面仔细检查,由于雾霾天气已经消退,瓷瓶表面结霜与挂冰现象消失,检查后没有发现明显短路放电事故点。二、原因分析:根据 220
6、KV 升压站现场环境和对设备检查结果分析(一) 由于严重的雾霾天气、 现场大面积积雪与空气湿度大, 造成 220KV 升压站所有绝缘瓷瓶严重结冰,层厚度 1-2mm,导致大部分瓷瓶爬电闪络。(二)在事故前各带电间隔、220KV、母线门型架构等支持及悬挂绝缘子随机发生长弧光闪络。某一闪络发生瞬间接地,引起 220KV 母线差动保护动作。三、防范措施:(一)在恶劣天气情况下,要加强设备巡检,运行人员应制定事故应急处理预案。(二)在在恶劣天气情况下,认真检查各主要保护装置处于良好状态,确保装置动作准确、可靠。(三)与电科院技术人员共同进行了故障分析,引进新技术、新材料,在瓷瓶上涂刷 PRTV 防污闪涂料,增加防污闪辅助裙,增强 220KV 母线瓷瓶抗闪络放电能力。(四)加强恶劣天气情况下检修值班技术力量,确保应变突发事故的处理能力。(五)每年定期进行盐密试验;(六)每年定期或不定期的进行绝缘子清扫,必要时每年可定期进行绝缘子水冲洗;(七)每年定期进行绝缘子零值试验,对不合格的瓷片及时更换。
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