1、副机大修后的机损事故案例分析事故经过:2001 年 7 月 5 日,GXC 轮航行在马六甲海峡。No. 1 副机运转工时6442 小时,进行吊缸检修。除了常规检修工作内容外, No. 5 缸连杆换新(因在拆前用螺丝刀拨不动连杆) ; 6 只缸的连杆大端轴瓦及螺栓全部换新。7 月 7 日 No. 1 副机吊缸完毕,冲车检查没有发现漏油、漏水问题。7 月 8 日做起动试车,因发现缸头起动阀漏气,拆检了 6 个缸的起动阀之后,重新起动、空转 20 分钟后,做内部检查,各螺栓无松动。7 月 9 日 No. 1 副机又空转了 2 小时,然后做内部检查并测量开档。7 月 10 日 No. 1 副机带负荷(
2、80100 kW)运转 2 小时后,因 No. 2缸排烟温度不正常, 停机换油头, 拆检 No. 2 缸高压油泵。 发现高压油泵输出阀弹簧断,更换新弹簧。7 月 13 日,再次检查调整 No. 1 副机的气阀间隙并清洗各滤器,然后投入使用(负荷 260 kW) ,但运行至 7 月 16 日下午 1430 时,No. 1 副机No. 4 缸突然发生伸腿事故,致使全船失电、主机停车。机舱人员起动备用副机供电,恢复航行。这次 No. 4 缸“伸腿”,是在吊缸检修后只运行 109 小时发生的,损坏严重: No. 4 缸活塞碎裂、 缸套下部破裂损坏; 连杆大端轴承被挤压碾平、连杆变形全损; No. 4
3、缸曲拐前平衡块螺丝打断脱落,两平衡块边缘破损; No. 4 缸曲柄销上半部布满凹坑,深度达 1.5 mm,R 位破损,曲轴报废; 副机机架和机座全损、报废。No. 4 缸操纵侧气缸体机架与机座相邻处打掉 200200 mm,排气侧从中到下有明显裂纹;机座在操纵侧被打掉 450220 mm,排气侧打裂明显鼓出;No. 4 缸与 No. 5 缸之间的隔板沿主轴承座周边裂纹;轴承座被打向后移位、变形。事故原因:1、据查 No. 1 副机在吊缸时换新的连杆螺栓比原机使用的螺栓长 2mm,安装 No. 4 缸时,因连杆所处的位置,螺栓顶着连杆大端本体、没有上紧。松动的连杆螺栓在运行中,因承受不应该有的剪
4、切力,被剪断,引发伸腿事故。2、No. 4 缸连杆大端椭圆度超过极限,连杆大端上下两部分连接啮合不良,在运转中松动,致使连杆螺栓在剪切力的作用下被剪断。事故教训:1、强化轮机员的安全意识和工作责任心。轮机长对素质差、业务水平低的主管轮机员要加强监查指导,严格按照说明书的规定要求,做好副机吊缸的各项检修工作。2、大发副机吊缸检修,要认真测量连杆大端轴承体的椭圆度。测量方法:将薄壁瓦取出,按照说明书规定的力矩上紧螺栓后,用内颈千分尺测量椭圆度。如超过规定,连杆要进行翻修或更换,决不能继续对付使用。装复连杆大端轴承螺栓,要严格按照说明书要求的操作方法和规定力矩上紧。3、主管轮机员要对连杆大端螺栓做好使用时间的统计记录,并按规定的时间期限换新;每次拆检要测量螺栓的伸长量,有异常状况坚决换新;换装新螺栓之前,要对新螺栓进行认真测量、核查。
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