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“9•23”工亡事故.docx

1、“923”工亡事故事故时间:9 月 23 日 15 时 15 分事故类别:机械伤害伤亡情况:一人死亡事故概况:9 月 23 日 15 时 15 分左右,华欣环保科技有限公司(以下简称华欣公司)维修站钳工李 XX 在更换钢渣处理一厂 2#大倾角皮带尾部导料槽挡料胶片过程中,被卷入皮带与压紧轮之间,被挤压身亡的安全事故。事故经过:2014 年 9 月 23 日 15 时左右,华欣公司钢渣处理一厂 2#大倾角因漏料严重,需更换导料槽挡料胶片及挡板,乙班作业长赵 XX 通知维修站钳工处理。接到通知后,维修站钳工李 XX(男,41 岁,本工种工龄 2 年) 、包 XX按规定填写好安全交底卡,并与赵 XX

2、 到现场,经确认 2#大倾角停机后,实施停电挂牌(事故开关) 。随后,李 XX、包 XX 便将废旧的导料槽挡料胶片拆除,班长阎 XX 此时到现场查看。15 时左右,因皮带线停机清扫,2#大倾角皮带上方振动筛分积料下落至皮带导料槽影响挡板安装, 于是李 XX安排皮带工黄 XX(生产协力,松山下顺联劳务派遣公司)点动皮带将积料带往 2#振动筛。黄 XX 接到通知后将皮带事故开关转换至合闸位置,随即上四楼第一次启动皮带后停机。此时,阎 XX 与包 XX 准备乙炔、氧气,李XX 负责挡板挡料胶片打孔。15 时 15 分左右,李 XX 爬上皮带安装挡板。此时,皮带第二次启动,瞬间将李 XX 带入皮带与压

3、紧轮之间。阎 XX 见状,大声呼救,现场人员立即停机, 并组织人员割开压轮固定螺丝, 将伤者从压紧轮下救出, 及送粤 2014年度冶金企业事故统计与案例汇编 69北医院抢救。伤者经抢救无效于 16 时 07 分左右死亡。事故原因:1、人为原因(人的不安全行为)1)李 XX(死者)在检修作业的工作间断、转移过程中未进行摘牌,并默许皮带工在未摘牌的情况转换事故开关(悬挂工作牌) ,在未经确认的情况下,站在皮带机上作业,违反检修及自力项目安全挂牌管理办法(HXHBZ04011)的相关规定,是此次事故的直接原因。2)钢渣一厂皮带工黄 XX 未进行安全确认,且未按规定进行摘牌的情况下启动皮带机,违反检修

4、三方挂(摘)牌制度,致使在皮带上作业的李 XX被卷入皮带与压紧轮之间,造成李 XX 死亡,是此次事故的直接原因之一。2、管理原因(管理缺陷)1)华欣公司华欣公司安全管理不到位,现场安全管控失位,安全教育流于形式,安全防范措施缺乏针对性,是造成本次事故的主要管理原因,具体表现为:未认真吸取事故教训。华欣公司安全活动缺乏针对性,尤其检修作业区(班组) ,虽然组织员工对八钢8?7工亡事故的学习,但不深刻、不细致,未深入剖析事故原因,制定有针对性、实用性的管控措施;未能有效督促各项制度的落实和查证,导致在短时间内发生了9?23工亡事故,存在管理缺陷。 2014 年度冶金企业事故统计与案例汇编 70检修

5、项目管理职责不清,检修作业安全管理制度落实不到位。华欣公司生产设备部(含维修站) 、钢渣一厂及属下作业区检修安全管理失位,检修项目管理职责不清,检修作业安全管理制度落实、检修现场安全管控不到位,设备检修现场混乱、检修组织无序。设备检修停电挂牌、三方联络挂牌等安全规定未有效执行, 制度执行缺乏有效现场管控和验证, 存在管理缺陷。安全教育流于形式。华欣公司未如实开展各类安全教育,安全教育针对性不强,员工的安全意识,安全技能等存在不足。尤其是新员工、转岗员工和协力员工,安全知识、安全技能、应急技能等业务培训欠缺,上岗前缺少技能验证考核。协力员工疏于管理。华欣公司未能将协力员工同等管理,未及时将相关管

6、理要求传递到相关方及协力员工,协力员工对有关安全要求不了解,协力员工安全意识差、技能欠缺;对协力供应商日常的安全监督检查和评价缺乏有效性,员工违章行为未及时纠正,管理不到位。基层管理人员履职能力不足。华欣公司班组长、作业长等基层管理人员安全责任意识淡薄,安全意识不高,安全管控能力不强,基础工作未有效开展,未有效履职,对习惯性违规、违章现象未能及时发现和制止,基层管理存在缺陷。 2014 年度冶金企业事故统计与案例汇编 712)韶钢公司安全保卫部作为公司安全监督管理部门,对子公司的安全监督不到位,存在管理缺陷。责任分析:1.华欣公司(1)李 XX(死者)在检修作业过程中未严格执行检修三方挂(摘)牌制度, 未进行安全确认站在皮带上检修作业, 对本起事故的发生负直接责任。(2)华欣公司钢渣处理一厂皮带工黄 XX 未严格执行检修三方挂(摘)牌制度,擅自启动皮带,对本起事故的发生负直接责任。(3)华欣公司维修站钳工包 XX 安全联保对工作不到位,未严格执行三方挂牌的安全管理规定,对本起事故的发生负重要责任。(4)华欣公司钢渣处理一厂乙班作业长赵 XX、设备管理员杨秋海,安全交底流于形式、检修三方

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