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电厂MFT动作跳机分析报告.docx

1、电厂 MFT 动作跳机分析报告【事故经过】2004 年 4 月 13 日,五值早班,#1 机组 300MW 负荷运行,500 kV、串环网运行,黔鸭、回运行,#1 启备变热备用,A、B 引风机,A、B送风机,A、B 一次风机,B、C、D 磨及 A 密封风机运行,B 密封风机备用,A 磨检修,炉侧除一次风自动外,其余自动均投入,主汽压力 15.58MPa,主汽温度 537,再热汽温 540,再热汽进出口压力 3.6/3.4 MPa,氧量4%,送风量 2030km3/h,主蒸汽流量 910t/h,给水流量 923t/h。12 时 22分,工业电视突然变暗,炉膛负压变负至满档,煤火检火焰全部丧失,集

2、控事故音响发出,全炉膛熄火 MFT 动作,锅炉设备联动正常,汽机跳闸,机组负荷到零,5011、5012 、FMK、6101、6103 开关跳闸,发电机定子电压电流,转子电流为 0,黔鸭、回有功分别降为 140MW,检查6kV1A/1B 段快切成功, 380v 厂用电系统正常,减温水调门关闭,汽机转速下降,交流油泵联启正常,各高中压主汽门、调门关闭,各段抽汽逆止门、电动门联动正常,疏水气控门联开正常。高旁减压阀联开 50%,高喷减温水未开,造成高旁后汽温达 390,联关高旁,派人到就地手动开启高旁减温水,将高旁后汽温降到 390以下后,再开启高旁;低旁减温水联开 35%,低喷联开 30%。锅炉抢

3、合电泵成功,将汽包水位补至正常,收小引、送风,送风量收至900km3/h,辅汽联箱汽源切为#2 机再热冷段供,汽机将 A 汽泵汽源倒为辅汽联箱供,冲转至 3100r/min 备用。B 汽泵在惰走过程中因主泵吐出端密封液温度高跳闸。调整轴封汽压力并切为辅汽供,调整各加热器、凝结器、除氧器水位正常。查看 MFT 首出为“全炉膛熄火”,汽机首出为“锅炉 MFT 动作”,检查发变组保护柜“热工保护,程跳逆功率,发电机定子接地保护(三次谐波电压)”信号发出,检查发电机主变、高变、#1 启备变 、励磁小室及 5011、5012开关正常,退出#1 发变组 A 柜失步 t2 压板 17XB,失磁 t2、t3

4、压板 18XB,失磁 t4 减出力压板 19XB,失磁 t4 切厂用电 20XB,#1 发变组 A 柜逆功率压板 7XB,投入#1 发变组 B 柜起停机保护压板 18XB。确认设备无异常后,开始恢复。12 时 30 分,吹扫完成,油检漏走旁路、投入 3 支油枪运行,12 时 28 分,主机转速 1200r/m,启动顶轴油泵 A 运行;12 时 36 分,机组转速 588r/m ,重新挂闸冲转,此时主汽压力 16.22MPa,再热汽压 1.47 MPa,主、再汽温 502535,真空-83.5kPa,12时 44 分,机组达全速,但此时转速波动较大,开旁路泄压,13 时 08 分,主汽压力 7.

5、77 MPa,再热汽压 0.17 MPa ,主汽温 445.3,再热汽温 44,用 ASS 同期选择 5011 开关并网成功,投入#1 机发变组相应保护压板,手动加负荷大于 8MW,投入 13 支油抢运行,启 A 密风机,A、B 一次风机运行,启 B 磨运行,投入 DEH 功率回路升负荷,13 时 30 分,机组负荷 50MW,冲转 B 小机,13 时 50 分,达 3100r/m 作备用。13 时 15 分,检同期合上 5012 开关,负荷达 2W 时投入#1 发变组 A 柜逆功率压板,断开#1 机同期装置电源,全面检查发变组保护柜正常,发电机本体及主变、高变本体及冷却器工作正常,检查励磁小

6、室,500kV 网络继电器室各保护装置正常、5011、5012 开关油压汽压正常;13 时 43 分,负荷 110MW 时,大旁路切换为主给水,启 C 磨运行,检查快切装置正常,切换 6 kV 1A、1B段为高厂变供电;13 时 45 分,负荷 120MW,倒各加热器疏水为正常疏水,将电泵倒为 A汽泵运行,电泵旋转备用,A 汽泵汽源切为本机供,负荷150MW将 B 汽泵并列运行,14 时 05 分,负荷 180MW,将轴封汽切为自密封。启 D磨运行,逐渐退出油枪运行,14 时 28 分,机组负荷 270MW,机组恢复正常运行。【事故原因】由于近期吹灰器调整门坏,无法调节压力,至使锅炉吹灰效果不好,造成锅炉垮灰,煤火焰丧失,MFT “全炉膛熄火”保护动作。【经验教训】1.经验不足,事故处理有些慌乱,尤其是水位调整波动大。最高6mm最低-167mm.,所以,值班员在调节水位时,应及时对照给水泵流量、压力,再循环门位置,高旁开度及电机电流等参数综合考虑,在此次操作过程中,我们就发生过给水流量只有 20t/h 以及电泵电流短时超限的情况;2.旁路保护不能正常动作,导致主汽压力不能及时泄掉,最后

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