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2.15溜车事故.docx

1、2.15 溜车事故一、事故概况2 月 14 日晚上 22 点 30 分,铁路车间按作业计划第 2 号共 14 勾,计划第9 勾 4+9,熟料线9。包装车间熟料放料工操纵 2JDM-20B 调度绞车进行对位装车作业。15 日 5 时 20 分装车完毕后,另一岗位工于 5 时 57 分对车组进行防溜。但他只将铁鞋放在线路上,就通知放料工操纵设备脱钩,由于车钩无法解开,6:40 分左右岗位工指挥放料工操纵调度绞车进行压钩,后提升车钩,造成压钩时将已防溜铁鞋打落轨面,造成车辆溜逸。待人员赶到现场后发现车已经溜往牵出线,冲出断头,最西头一车辆(4627779)倾翻并侵入皖赣铁路线限界,第二辆车(1450

2、205)一组台车掉道。事故发生后我厂立即报告万年车站,并派人在事故发生地两端 300 米外做好防护。我厂厂领导班子立即赶至现场,组织相关部门的近百名人员清理车皮物料,搬运救援物资,调运数十套氧气乙炔等救援器具,在救援列车到来前做好了前期准备工作,为救援节约了时间。同时组织自己的力量,起复了第二辆车(1450205) 。期间,我厂立即成立事故调查组,查清事故原因,分清事故责任,提出防范措施,并组织包装车间、铁路车间全体员工召开安全生产紧急会议,吸取事故教训,进一步加强安全生产工作。二、原因分析1、防溜措施不到位,铁鞋放置不规范,未采取手制动措施,是造成这起事故的直接原因。2、作业指导书不完善,作

3、业员工培训不规范。3、车间对安全生产重视程度不够。三、事故责任及处理1、岗位工防溜措施不到位,铁鞋放置不规范,未采取手制动措施,是造成这起事故的直接原因,负主要责任。2、 包装车间领导对职工岗位操作技能培训不规范, 对安全生产重视不够,负管理责任。3、分管生产副厂长对这起事故负领导责任。四、采取措施1、修订熟料装车作业程序,完善装车时车辆防溜措施(增加铁鞋数量,按要求拧手闸) 。2、厂部对熟料装车作业人员进行安全作业培训,强化安全生产意识。3、厂部组织人员对全厂各铁路装卸作业、调车作业、线路维护等各环节进行一次彻底安全隐患排查和整改。4、重新对所有铁路作业人员进行一次安全作业培训。5、为确保装车安全,今后每次装车不得超过 5 辆。6、进一步完善管理制度,加强对铁路作业的监督管理,确保作业人员作业标准化,杜绝类似事故的发生。

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