1、气化分厂“310”厂房九层消防栓漏水造成 212#、213#气化炉暂时停工事故一、事件经过2014 年 3 月 10 日,根据工作安排,输煤分厂厂长助理刘军在下午 14:00组织对分厂辖区内的消防水进检,部分没有投用消防水系统的进行投用。14: 55 输煤分厂开启 C105 至 C104 间的消防水管道阀门投用气化 A 单元九层消防水。15:00 气化分厂魏文科发现气化 A 单元检修区域由上至下流水,立即通知调度中心,15:05 调度中心温晓明接到通知后,通知输煤分厂检查气化输煤系统消防栓是否漏水。15:10 输煤分厂巡检人员经检查发现 C104 皮带 213#炉煤仓西侧附近消防栓阀门破损(阀
2、门压盖连同阀杆脱落) ,立即采取隔离措施切断 C105 至 C104 间的消防水管道阀门,15:20 输煤分厂巡检人员关闭217#炉煤仓西侧及厂房八层中部楼梯间两处阀门,将气化厂房九层消防水系统彻底隔离,并联系检修更换破损阀门,16:00 将阀门更换完毕。这次消防栓漏水致使气化 A 单元 212#、213#、215#、217#炉煤仓进水,215#、217#炉检修照常进行;212#、213#炉进水造成检修作业停工,19:00 后复工,影响 212#、213#炉检修作业各 4 小时。二、事故原因分析:(一)输煤分厂投运前消防水前未按“三讲一落实”进行危险分析、制定相应的防范措施和安全交底,没有履行
3、好相关审批程序和投用组织工作,投用过程未严格执行巡检程序,检查、确认不到位,未能及时发现消防水阀门泄漏问题,造成事态扩大;(二)现场消防栓阀门质量较差,消防栓阀门损坏情况较为普遍;(三)对气化炉抢修工作的极端重要性认识不足,发生消防水泄漏影响气化检修情况时,各级人员没有按要求逐级汇报,造成问题处理缓慢,抢修时间延长。三、防范措施:(一)严格执行消防水投停相关规定,认真履行审批程序;(二)认真按照“三讲一落实”对每项任务进行危险分析,并制定安全防范措施并认真组织落实。 (三)针对现场消防栓阀门质量较差的情况,加强现场巡查,尤其是冬季和温度回升时,以及消防水系统退、投时,认真组织,严密分工,巡查到位,以防阀门损坏漏水并引起电气短路等次生事故。(四)采购高品质消防栓阀门,逐步对部分问题阀门进行更换。消防栓阀门招标时,坚持质量优先原则,确保消防栓阀门质量。(五)严格现场各级汇报请示程序,一级对一级负责,各负其责,抓好责任落实。(六)气化炉抢修期间,严禁私自操作与气化炉相关联的设备、机泵、管线等系统装置;对气化界区的水、电、气、汽、油、液压等动力介质严格管控,统筹管理。(七)继续强调气化炉抢修工作的极端重要性,公司各项工作要以此为中心,各部室、分厂要做好动员,履行好各自职责,确保气化炉抢修按时完工,公司按时复工。
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