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气化分厂“12·25”膨胀气管线火灾事故_1.docx

1、气化分厂“1225”膨胀气管线火灾事故一、事故经过:2013 年 12 月 25 日 18:50 分左右,气化四班加压气化运行巡检人员赵志尧在气化 A 单元巡视时发现气化楼南侧对面管廊管线有冒烟现象, 立即通知运行副班长王东旭,通知过程中管线出现着火,开始时 2 个点变色,间距约 3-4 米,王东旭当即向调试室进行汇报,同时因管线位置及介质不确定,组织人员现场检查确认。当晚分厂值班人员为王二成及王波,王二成主任此时已赶中央控制楼参加公司值班会,王波在加压气化现场,第一时间与王东旭等人进行检查。因煤气水分离装置区域面积较大,同时管廊管线密集,错综复杂,王波打电话组织煤气水分离运行人员白树成等人至

2、现场检查着火点具体位置,同时安排人员准备手提式灭火器做灭火准备。两分钟左右后发现着火点具体位置,此时公司调度员已通知消防车抵达着火现场。王波指认着火点,配合消防队员进行灭火处理。同时报告分厂领导王玉忠、于谦,同时逐级报告公司领导。公司相关领导及分厂领导立即相继抵达现场指挥灭火和事故处理。同时班长王伟及副班长王东旭至管廊 4 层检查后,确认为膨胀气管线。分厂领导组织工艺人员采取相应工艺措施,从公用站接氮气,自煤气水分离装置 4 个单元膨胀气去硫回收管线界区阀后导淋处向着火管线充氮气,保证管线正压及抑制燃烧,关闭煤气水分离装置 4 个单元膨胀气至膨胀气总管界区阀,在消防队员扑救下,反复几次,火险消

3、除,20 时左右充氮气灭火,管线过火长度 54 米。二、事故原因分析:(一)直接原因此次事故是由于管网存在漏点(管内介质为微正压的膨胀气成分主要为二氧化碳和少量的一氧化碳、氢、硫化氢等) ,少量可燃气体泄漏致管网保温层(岩棉)内遇蒸汽伴热,蒸汽伴热温度超过泄露气体以及轻油挥发气的燃点导致事故发生。(二)间接原因1.膨胀气介质组份含酸性物质,在特殊状态下腐蚀管壁形成硫化物,堆积在内壁,与腐蚀泄漏处空气中的氧接触发生化学反应,释放出大量化学热能。2.膨胀气管线自 2012 年 8 月大负荷试车期间,曾进入过介质,后装置停车;2013 年 7 月进行 B 单元大负荷试车,再次进入介质后停车检修,两次停车阶段期间,残留在管道内的膨胀气酸性物质溶解于水,聚集在管道低洼点,对管道产生腐蚀作用。三、防范措施:(一)由生产技术部负责,协调化验检测中心对膨胀气气体组份进行全分析,确定介质成分;(二)生技部联系国内有经验和资质的化验机构,对管道内积聚物成分、形成原因、特点进行分析;(三)由设备部对此条管线竖立管部分进行检测,确定是否有腐蚀现象;(四)设备部联络设计院,对管道材质和检修方案进行确认;(五)气化分厂加强操作和巡检,保证按设计工艺指标运行;(六)管线投运后由技术监督人员定期选点检测管道壁厚,发现问题立即汇报并采取措施;(七)该管线若再次停用必须采取工艺措施将内部物料置换干净。

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