1、第二油品车间 603#罐着火事故一、事故经过603#罐为加氢原料罐,按计划进行更新,经人工清罐、蒸汽蒸罐后,车间安全员和设备员进行检查和确认达到动火条件。 11月25日14时开始施工,至 12 月 1 日上午,拆除 8 带板,剩余 1 带板及罐顶和罐底。12 月 1 日 13 时 30 分继续动火,对剩余一带板和罐顶进行拆除,动火时烟雾较大,气味呛人,五六分钟后,烟雾迅速变大,并出现明火。现场施工人员和看火人员用消防水带进行灭火,但由于燃烧是在内部,消防水带作用不大,报火警后消防人员赶到现场,将火扑灭。二、事故原因1、动火部位附近可燃物清理不彻底,动火前未严格检查确认动火条件,导致罐顶包边角钢
2、及罐顶和罐壁附着的大量凝固状蜡油被引燃,是造成此次着火事故的主要原因。事后检查,罐顶包边角钢及罐顶和罐壁的确附着大量凝固状蜡油,该蜡油为正常生产过程中,低凝点蜡油在罐顶气相低温部位日积月累所形成。2、由于该罐长期运行,存储原料硫含量高,罐顶包边角钢附近会形成硫化亚铁积聚,动火时硫化亚铁和蜡油及油泥的混合物迅速燃烧,也是造成此次着火事故的原因之一。3、罐壁保温拆除较早,蒸罐效果不理想。冬季气温低,低凝点蜡油很难融化,再加上本次清罐前,罐壁保温已经拆除,很难达到理想的蒸罐效果,603#动火前车间虽然组织了多次蒸罐,但罐顶包边角钢及罐顶、罐壁仍粘附大量凝固蜡油。4、看火监护工作不到位。25 日上午,
3、工段长看火,下午召开车间调度会,看火监护人员临时变更,工作交接不细,采取防护措施不到位;看火人员和施工动火人员看到烟比较大, 闻到气味呛人, 没有认识到问题的严重性,没有立即停止动火和采取其它防护措施。三、事故教训及防范措施1、动火前要对周边可燃物进行彻底清理,每次动火前都要严格执行动火确认制度,罐体拆除时,每割一带板,检查确认一次,只要动火部位附近存在可燃物,都要先清理后动火。2、对于重油清罐、蒸罐,尽量安排夏季作业,清罐、蒸罐结束后,方可拆除保温。动火确认时,要对罐顶气相部位重点检查,必要时要组织施工单位将罐顶残余物彻底清理干净;3、进一步加强对看火监护工作的管理。看火监护人员要保持相对固定,看火监护措施要落到实处,要加大动火作业过程的动态检查和确认。动火过程中烟雾、气味异常时,要立即停止动火,分析原因,采取措施,必要时可在罐内通入蒸汽,确保施工安全。4、各单位尤其是三个油品车间要切实从中吸取教训,进一步完善清罐、蒸罐方案和油罐拆除施工安全作业方案,避免类似事故重复发生。
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