ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:4 ,大小:13.99KB ,
资源ID:161572     下载积分:2 金币    免费下载
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付 微信扫码支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.aqrzj.com/docdown/161572.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(液态烃泵事故剖析.docx)为本站会员(一米阳光)主动上传,安全人之家仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知安全人之家(发送邮件至316976779@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

液态烃泵事故剖析.docx

1、液态烃泵事故剖析引言(1)2000 年 1 月,某炼油厂#1 气分装置液态烃泵发生火灾事故;无独有偶,2000 年 3 月,某炼化公司炼油厂液态烃泵也发生了同类事故,且造成较大的损失。为避免同类事故的再次发生,根据“安全第一,预防为主”的安全方针,本文仅就 2000 年 1 月发生的一起事故报道分析如下,并就预防措施提出一些看法,供大家参考。经过(2)2000 年 1 月 22 日 10:46 分,某炼油厂气加车间#1 气分装置在正常生产中,操作工宗某、丁某铡巡检结束回到操作室就听到装置内发出刺耳的哨声,同时中控室可燃气体报警仪报警。两人迅速奔出操作室,发现泵5-2(丙烯回流泵)处液化气已成雾

2、状。两操作工分别去关出口阀门和进口阀门,与此同时,发现泵 5-2 端面密封有火星冒出,随即发生起火燃烧。事故造成 2 人轻伤。原因(3)1 引发事故的直接原因:根据事故分析会和设备解体分析、运行记录数据结论,引起这起事故的直接原因是泵 5-2 端面密封发生液化气泄漏,高速(泵 5-2 出口管线正常流速为 2.8m/s,端面密封泄漏处流速已超过100m/s, 发出刺耳的哨声) 喷出的丙烯气体与密封面产生静电点燃了泵 5-2周围因泄漏而积聚的丙烯气体,引起燃烧。2 引发事故的间接原因:轴承箱少油导致靠近电机端轴承润滑不良,轴承处于半干摩擦状态 35 小时以致损坏, 引起剧烈振动, 转子在轴向力平衡

3、破坏。转子在轴向力作用下串位,使机械密封端面比压急剧上升,在振动的同时作用下使机械密封石墨静环发生脆性破裂,机械密封失效,大量丙烯泄漏。3 引发事故的重要原因:气加车间#1 气分装置操作工巡检不到位,未能及时发现泵 5-2 运行中产生的故障情况并加以消除,导致泵 5-2 故障加剧,最后发生端面密封破坏大量泄漏丙烯,造成火灾。措施(4)1 要从思想上解决对安全工作重要性的认识,使“安全第一”成为真正的第一。本起事故的原因主要有两条,都是违章,如果有一条被制止或纠正,事故可能不会发生或被及时处理后果不会很严重。该装置安全生产管理有漏洞,安全监督不够,职工安全意识不强。我们要接受事故教训,举一反三,

4、进行深刻反思,把安全工作真正摆在第一的位置上。2 完善落实作业岗位的各项责任制,加哟管理,严格考核。操作工要严格遵守“一岗一责制”, 按系统操作要求, 外操要严格执行“巡回检查制度”,巡检不能走过场, 不能为挂牌而挂牌, 对机泵运行设备必须按“看、 听、 摸、比、查”五字操作法,坚持高质量的巡检。要严格执行生产装置现场全时程受控巡检法 ,严格按巡检路线、巡检内容、巡检方法巡检,不留死角,确保 80%时间在装置巡检,及时发现事故隐患和设备缺陷,并认真做好巡检记录,杜绝假数据,以确保装置安全稳定运行。3 严格执行设备维护管理制度和设备润滑管理制度 ,落实机、电、仪、操、管五位一体的管理和维护责任,

5、做好设备的日常维护保养工作。操作工要熟练掌握“四懂三会”内容;机泵维修管理部门要加强对关键机泵的运行观察和监护,加油润滑。当设备存在隐患时,操作人员必须加强监护,及时联系检修,做到事不过夜。凡是液化气、瓦斯、氢气、高温热油泵一有泄漏应迅速处理,杜绝带病观察运行,绝不能拼设备,拼设备就是拼安全。4 切实解决安全技术和相关投入。 其它单位也发生过类似事故, 因此,火灾的产生机理和生成条件要进一步搞清楚,从而制定出相应的技术标准和操作规程。在本次事故中,由于泵前泵后的截止阀关不死,无法切断物料,导致火势加剧和火灾时间的延续,幸好消防灭火措施得当,保住了泵房上面的各类物料管道的完好。因此,保证隔断阀的

6、完好使用是关键。从国外安全管理资料看,大于 50mm 液态烃管线一般都安装快速切断阀,便于在事故状态下阀门能快速关闭。快速切断阀既能遥控操作,又能关死,可避免操作工到现场操作, 降低操作的危险性, 以确保操作工的人身安全。快速切断阀价格昂贵,但为了生产安全,企业在这方面一定要舍得花钱,增加投入,建议在关键机泵的进出口逐步安装。目前,对装置内关键阀门要定期鉴定,加强润滑,确保完好投用。事故发生后,该厂在事故泵及同类泵进出口上均安装了截止阀和气动阀,且是垂直安装,以防止管道内因腐蚀产生的杂物将阀门芯卡住导致阀门关不死。5 加强岗位培训,提高职工的技术素质。要不断完善相关事故预案,加强岗位演练,增强职工在事故状态下的应变能力。同时,要加强对职工敬业爱岗和工作责任心教育,严格执行工艺纪律,保证温度、流量、压力、液位等工艺指标在设计允许范围之内,确保平稳操作。6 严格事故“四不放过”工作,特别对既是事故责任者又是受害者要给予严肃处理,以教育全体职工从中吸取教训,不犯重复错误。

copyright@ 2010-2023 安全人之家版权所有

经营许可证编号:冀ICP备2022015913号-6