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地下管道临时动火作业发生闪燃.docx

1、地下管道临时动火作业发生闪燃一、事故摘要作业类型:动火作业事故类型:可燃气体闪燃事故地点:某地下燃气管道施工工地事故日期:2005 年 8 月 25 日事故时间:3:30受伤人数:1 人财产损失:保密二、事故概述:2005 年 8 月 25 日凌晨 3:30 分,某施工单位市政地下燃气管道改迁施工作业中,在将新建管道与现有管道进行焊接连接的动火作业时,发生闪燃,造成 2 名作业人员灼伤。闪燃事故发生后,现场指挥人员立即停止作业,拨打 120 急救电话,将伤者送往附近医院治疗。通知公司相关人员到达现场,确定继续施工的具体方案,6:30 管道连接作业完毕,回复供气。三、原因分析该地下燃气管道改迁工

2、程为交通综合改善工程中的一部分,涉及到一DN300 长约 50 米的燃气钢质管道。新建燃气管道工程经专业施工单位施工,于 2005 年 7 月中旬竣工验收。随后,该施工单位委托燃气公司进行新建与在用燃气管线的连接碰口作业。新建与在用燃气管线的连接碰口作业必须在限定时间内完成。8 月 15 日燃气公司管道管理部门制定了管道改造动火作业方案 ,按照本公司用火动焊规程的动火作业审批要求上报本公司。根据作业方案,施工作业程序为:1 将带气管道内燃气进行放散,2 在带气燃气管道的碰口处进行切割,并保持火焰持续燃烧,3 预制连接管道,4 在切开的燃气管道管口处,放入阻气物堵住,防止余气逸出,5 预制件完成

3、后与碰口管道对位,6 预制件对位符合要求后,将燃气管道管口处的阻气物取出,7 作业人员撤离操作坑,8 在地面用明火点燃操作坑内管道逸出的燃气,9 待符合作业要求时操作人员下操作坑作业。根据作业方案, 管道的连接碰口作业分别在 1、 2 号两个操作坑进行, 2 个作业坑相距约 50 米,管道停气需关闭该管段上下游两端的两个阀门,两阀间距离约 600 米。其中 1 号操作坑距下游总阀约 250 米, 2 号操作坑距上游总阀距离约 300米。根据作业方案,施工设总指挥 1 人,现场指挥 1 人,2 个连接碰口作业点分别设有作业人员 5 人,安全监护人员 2 人,管道燃气放散点设有作业人员 4 人,临

4、时供气人员和安全监护人员各 3 人。考虑到分别有 2个碰口点必须错开作业时间方可保障安全,因而作业时间明确:1 号操作坑开始作业时间为 5: 30 至 13: 00, 2 号作业坑开始作业时间为 17: 30 至次日凌晨。考虑到作业时间可能较长,设置了三组作业人员轮替作业。该作业方案经公司审批后,施工定于 8 月 23 日。23 日 22:30 时,燃气管道开始放散作业。24 日 13:00 时,1 号操作坑完成了首道焊缝焊接,有作业人员替换原作业人员,继续对余下的 2 道焊口进行焊接。其间因接市电停电 2 个小时,现场临时从其他工地调用发电机到该施工现场,作业时间比预计的延长。至 17:30

5、 时,完成 1 号操作坑的作业。24 日 18:00 时,开始对 2 号操作坑的管道进行切割作业。管道切开后,管内的余气继续燃烧。待气体燃尽后,用阻气物堵住一端管口,防止余气逸出,将废除的管道的一端焊加盲板封堵。25 日 0:00 左右,作业总指挥到达现场,命令连续工作 20 多小时的现场指挥先行回去休息。25 日 3:00 左右,连接新管道的弯头及短管在地面上焊接预制完成。经多次对口及修改,符合管道连接要求。作业总指挥拟离开现场,临时指派部门安全员为现场指挥。作业人员用葫芦架将预制好的弯头吊入操作坑内进行对位。作业坑上的地面作业人员开启了防爆风机对操作坑内进行通风。约 3:30 时,操作坑内

6、一焊工负责在靠后位置用木棍撬住预制的弯头,另一焊工与一管工负责扶住弯头, 分别观察 2 个待焊接的焊口缝隙确认符合焊接要求对好管位后,取出管内阻气物,此时操作坑内一焊工发现焊枪即将掉入有积水内操作坑,随即将焊枪提起,不慎焊枪碰到管道,产生的电火花引燃操作坑内中燃气管道中逸出并聚集在的余气,造成了闪燃。事故直接原因:1、带气管道口径大(DN300) 、管线长(约 300M) 、封堵时间久,取出封堵管口阻气物时管道瞬间溢出余气较多。2、在取出封堵管口阻气物时,未按规定撤出作业人员;3、通风措施不足,作业坑内有燃气集聚;4、焊枪在未使用时,随意搭放在管道上,致作业过程中被碰落;5、焊机电源一直处于接通状态,极易形成产生电火花。事故间接原因:1、作业方案制订未进行考虑管径大、管线长,未采取气体置换的作业方式,作业程序及安全措施考虑不到位。2、作业方案虽考虑作业时间长的因素,但在作业总指挥和现场指挥人员设置上,未制订替换方案,致使现场临时变更。3、对作业现场估计状况调查评估不足,施工准备不充分,致使现场临时调用发电设备等,延长了施工作业时间,并造成施工后期由于恢复供气的时间限制,作业时间过于紧迫

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